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#9機(jī)組檢修總結(jié)]

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-29 15:18:10 | 移動(dòng)端:#9機(jī)組檢修總結(jié)]

#9機(jī)組檢修總結(jié)]

#9機(jī)組脫硫系統(tǒng)C級(jí)檢修總結(jié)報(bào)告

一、概況

#9機(jī)組系統(tǒng)本次小修于201*年09月13日開工,201*年09月30日結(jié)束,完成工期18天。本次檢修完成的較大項(xiàng)目主要有:#9脫硫吸收塔、煙道系統(tǒng)檢修;#9爐脫硫三臺(tái)漿液循環(huán)泵檢修;#2工藝水泵解體檢修;兩臺(tái)石膏排出泵解體檢修;石灰石制漿液系統(tǒng)檢查;石膏脫水系統(tǒng)檢查檢修等重點(diǎn)工作。二、項(xiàng)目執(zhí)行情況

本次小修基本上都是按大修標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,但所有項(xiàng)目都按工期保質(zhì)保量完成了檢修任務(wù)。三、主要項(xiàng)目完成情況

1.#9脫硫吸收塔、煙道系統(tǒng)檢修:塔體、煙道防腐修補(bǔ);漿液噴淋層噴嘴及管道、支撐梁檢查、檢修;除霧器沖洗、固定;除霧器沖洗水噴嘴及管道檢查、檢修;氧化風(fēng)管道、支撐梁檢修;#1、2漿液循環(huán)泵濾網(wǎng)更換,石膏排出泵入口濾網(wǎng)檢修;2.增壓風(fēng)機(jī)內(nèi)部檢查;

3.#1、2、#3漿液循環(huán)泵解體檢修,#1、3泵更換葉輪,并對(duì)三臺(tái)泵體進(jìn)行焊補(bǔ)防磨;4.#3氧化風(fēng)機(jī)解體檢查;5.兩臺(tái)石膏排出泵解體檢查;

6.原、凈煙氣擋板、旁路煙道及擋板加油、檢查;7.石膏脫水系統(tǒng)檢查;8.#1工藝水泵解體檢修;

9.真空皮帶脫水機(jī)檢查、檢修;

10.石灰石制漿液系統(tǒng)檢查,冷卻水系統(tǒng)加裝排污門;四、施工組織與安全情況

本次檢修總體組織良好,安全措施落到實(shí)處,努力做好文明檢修、文明作業(yè)落實(shí)工作,檢修地面鋪墊層,對(duì)檢修工具擺放、備件和檢修材料的存放地點(diǎn)、檢修垃圾堆放等實(shí)行定制管理,檢修作業(yè)指導(dǎo)文件放置現(xiàn)場(chǎng),方便檢查和指導(dǎo),做到了“工完、料凈、現(xiàn)場(chǎng)清”,各W、H點(diǎn)按質(zhì)量計(jì)劃及時(shí)組織驗(yàn)評(píng)。檢修項(xiàng)目按計(jì)劃完成,檢修質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo),消除了眾多影響機(jī)組安全運(yùn)行的缺陷并對(duì)設(shè)備進(jìn)行了多處改進(jìn)完善;伊?qū)I(yè)檢修期間未發(fā)生設(shè)備及人身安全事故。五、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

1、本次#9機(jī)組小修認(rèn)真推行標(biāo)準(zhǔn)化檢修,對(duì)此次C級(jí)檢修進(jìn)行全員、全方位、全過程控制,精心策劃準(zhǔn)備制定檢修項(xiàng)目和檢修文件包,嚴(yán)格按照檢修項(xiàng)目開展工作,認(rèn)真執(zhí)行檢修文件包程序,工作中推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),嚴(yán)格按有關(guān)工藝要求進(jìn)行設(shè)備檢查、檢修。通過此次標(biāo)準(zhǔn)化檢修,提高了自身的素養(yǎng)和管理水平,也使設(shè)備健康水平得到了進(jìn)一步提高。

2、在檢修過程中,作為一名點(diǎn)檢,能夠盡到設(shè)備主人的責(zé)任,按照廠部要求對(duì)檢修安全、質(zhì)量、工期進(jìn)行控制。外委工程不“以包代管”,對(duì)吸收塔檢修時(shí)腳手架安全、防火措施到位情況進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)吸收塔腳手架卡扣有松動(dòng)現(xiàn)象,及時(shí)處理了一起重大安全隱患。3、在備品準(zhǔn)備上,準(zhǔn)備比較充分,漿液循環(huán)泵解體后發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)葉輪磨損嚴(yán)重,但倉(cāng)庫(kù)有備件,及時(shí)進(jìn)行了更換。

6、此次檢修后三臺(tái)漿液循環(huán)泵入口門故障,經(jīng)過十幾天才找到原因,入口門在停電狀態(tài)下手動(dòng)開關(guān)后,還要恢復(fù)原位置,否則送電后就無法操作,但由于原來沒有碰到過此種情況,所以帶來很大麻煩,所以在以后檢修時(shí)要牢記此次教訓(xùn),舉一反三,不能再讓此種現(xiàn)象發(fā)生。7、此次檢修后,目前還沒有投運(yùn),待投運(yùn)后,根據(jù)運(yùn)行情況,斷續(xù)分析,為以后工作積累經(jīng)驗(yàn)。

設(shè)備與工程部灰硫?qū)I(yè)201*年10月31日

擴(kuò)展閱讀:9月份設(shè)備檢修總結(jié)

九月份檢修總結(jié)

合成車間201*年9月23日

我車間本月檢修項(xiàng)目總共120項(xiàng),其中計(jì)劃月檢修26項(xiàng),完成率96%,大修12項(xiàng),完成率100%,中修14項(xiàng),完成率:93%,日常檢修94項(xiàng),完成率100%,總完成率99%。

一、安全環(huán)保整改項(xiàng)目

(1)壓縮機(jī)廠房氣氨管廊上腳手架未拆除,管廊上有雜物。此項(xiàng)工作已整改完成。

(2)變換地溝蓋板損壞,需更換。此項(xiàng)工作已整改完成。(3)液化氣站P-3901液化氣泵防護(hù)罩掉。此項(xiàng)工作已整改完成。(4)冰機(jī)油泵聯(lián)軸器護(hù)罩缺螺栓,此項(xiàng)工作已于201*年9月19日整改完成。

(5)灌區(qū)地溝增加蓋板,此項(xiàng)工作已完成。二、生產(chǎn)檢查整改

(1)冰機(jī)液氨儲(chǔ)罐旁洗臉盆上水管破裂,此項(xiàng)工作已于201*年9月21日整改完成

(2)1.0Mpa廢鍋并網(wǎng)管線彎頭漏。已做帶壓堵漏處理仍漏,機(jī)修現(xiàn)無法處理。

三、日常主要設(shè)備的檢修

(1)201*年8月26日,精餾出現(xiàn)加不起負(fù)荷,主要采用引用低溫甲醇洗工段的脫鹽水進(jìn)行沖洗管道,并拆除精餾界區(qū)閥下法蘭和E-3501進(jìn)口管道的流量計(jì)FI001,沖出來的雜物主要有臘塊、卷尺等其它雜物。并拆除預(yù)塔C-3501第二個(gè)人孔,進(jìn)行入塔檢查,塔內(nèi)正常。在管道清洗檢查的過程中發(fā)現(xiàn)E-3501入口短節(jié)有臘塊,經(jīng)清理,精餾已運(yùn)行正常。在檢查精餾工段的同時(shí)還對(duì)灌區(qū)粗甲醇泵P-3601A/B進(jìn)行了解體檢查,泵正常。

(2)201*年8月26日,P-2101A由于漏油,聲音異常,于此日下午倒泵至P-2101B運(yùn)行,于201*年8月27日對(duì)此泵進(jìn)行了檢修,更換7315軸承三盤,NU2314軸承一盤。

(3)201*年8月28日,鼓風(fēng)機(jī)K-2301A靠硫回收廠房側(cè)軸承響動(dòng)異常切換至K-2301B運(yùn)行,并對(duì)鼓風(fēng)機(jī)K-2301A進(jìn)行檢修,于201*年8月29日對(duì)K-2301A進(jìn)行回裝找正,所需的材料是6316/C3軸承兩盤.

試車情況:K-2301A于201*年9月9日進(jìn)行了試車,試車時(shí)運(yùn)行正常,試車后K-2301A一直運(yùn)行至今。

(4)201*年8于29日,氨壓縮機(jī)備用轉(zhuǎn)子MCL607+2MCL607吊往壓縮機(jī)廠房二樓。按照規(guī)定盤車。

(5)201*年8于31日,針對(duì)暖氣和伴熱進(jìn)行查漏對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行消除。(6)201*年9月5日,四塔廢水泵P-3512B泵泵殼漏甲醇,于當(dāng)日更換了泵體墊片,漏點(diǎn)消除。

(7)201*年9月10日,對(duì)硫回收鼓風(fēng)機(jī)K-2301B進(jìn)行了找正復(fù)查工作。

(8)201*年9月11日,中控調(diào)節(jié)K-2301B入口電磁閥,現(xiàn)場(chǎng)未動(dòng)作,經(jīng)電器確認(rèn)電磁閥電機(jī)燒壞,由于電儀車間無備件,等待備件到廠在檢修。

(9)201*年9月12日,馳放氣洗滌塔液位調(diào)節(jié)閥33LV-005后法蘭漏,于此日進(jìn)行了緊固,漏點(diǎn)已消除。

(10)201*年9月14日,P-3502A電機(jī)后軸承端聲音異常,于本日對(duì)電機(jī)進(jìn)行了檢修,主要更換了電機(jī)軸承為6312/C3一盤。試車正常

(11)201*年9月16日,對(duì)E-3512板式換熱器進(jìn)行了化學(xué)清洗。(12)201*年9月18日,高壓分離器液位調(diào)節(jié)閥33LV008B堵塞嚴(yán)重,切至33LV008A運(yùn)行,與此日對(duì)閥芯進(jìn)行了清理,現(xiàn)已正常備用。

四、大修項(xiàng)目(1)P-2101A大修

P-2101A泵為冷凝液加壓泵I,型號(hào):SDZA100-400檢修時(shí)間:201*年8月27日

本次檢修主要更換了機(jī)械密封和2盤7315軸承和一盤NU2314軸承。

試車情況:詳見六P-2101A事故經(jīng)過(2)P-2101B大修

P-2101B泵為冷凝液加壓泵I,型號(hào):SDZA100-400檢修時(shí)間:201*年9月2日

本次檢修主要更換了3盤7315軸承,1盤NU2314軸承、泵軸和機(jī)械密封。

試車情況:試車的過程中發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封漏水,經(jīng)處理機(jī)封漏水現(xiàn)象已處理。

(3)P-2201A泵大修P-2201A為1#甲醇液泵,型號(hào):EAP9200K3-250檢修時(shí)間:201*年9月6日本次檢修主要更換了機(jī)械密封試車情況:試車正常(4)P-2201B泵大修

P-2201B為1#甲醇液泵,型號(hào):EAP9200K3-250檢修時(shí)間:201*年9月12日本次檢修主要更換了機(jī)械密封試車情況:試車正常(5)P-2202A泵大修

P-2202A為2#甲醇液泵,型號(hào):EAP9250K4-400檢修時(shí)間:201*年9月20日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換備件試車情況:試車正常(6)P-2209A/B大修

P-2209A為廢水輸送泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:201*年9月4日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車情況:試車正常(7)P-2301A/B

P-2301A/B為酸水泵,型號(hào):40FSB-20檢修時(shí)間:201*年9月22號(hào)試車情況:試車正常五、中修項(xiàng)目(1)P-3506B泵中修

P-3506B泵為回收塔進(jìn)料泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:201*年9月9日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月9日試車正常(2)P-3506A泵中修

P-3506A泵為回收塔進(jìn)料泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:201*年9月11日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月11日試車正常(3)P-3509A泵中修

P-3509A泵為廢液泵,型號(hào):ESH40-250檢修時(shí)間:201*年9月10日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月10日試車正常(4)P-3509B泵中修

P-3509B泵為廢液泵,型號(hào):ESH40-250檢修時(shí)間:201*年9月11日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月11日試車正常(5)P-3604泵中修

P-3604泵為異丁基油泵,型號(hào):HZA80-2160C檢修時(shí)間:201*年9月14日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月14日試車正常(6)P-3605A泵中修

P-3605A泵為輕柴油輸送泵,型號(hào):40AY35×8檢修時(shí)間:201*年9月17日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月18日試車正常(7)P-3605B泵中修

P-3605B泵為輕柴油輸送泵,型號(hào):40AY35×8檢修時(shí)間:201*年9月18日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月20日

試車過程:試車后盤車卡澀,于201*年9月21日對(duì)此泵重新進(jìn)行處理(清洗軸承箱)。重新試車正常,泵已正常備用。

(8)P-3701A/B

P-3701A/B泵為甲醇汽車裝車泵,型號(hào):HZA100-2160C檢修時(shí)間:201*年9月16日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月16日試車正常(9)P-3701C/D

P-3701C/D泵為甲醇汽車裝車泵,型號(hào):HZA100-2160C檢修時(shí)間:201*年9月17日

經(jīng)檢查此泵零部件完好,無更換的備件試車時(shí)間:201*年9月17日試車正常(10)P-3602A/B

P-3602A/B泵為精甲醇泵,型號(hào)為HZA200-3315A檢修時(shí)間:201*年9月26日

經(jīng)檢查此兩臺(tái)泵零部件完好,無更換的備件試車情況:試車正常(11)K-2201

K-2201為循環(huán)氣壓縮機(jī),型號(hào):2D10-4.79/17-58.5K-2201檢修需要停車,已上報(bào)技術(shù)部,技術(shù)部未批準(zhǔn)。

六、P-2101A導(dǎo)致工藝氣放空事故經(jīng)過

(一)、事故經(jīng)過

合成車間變換工段冷凝液加壓泵P2101A于8月27日切出檢修,檢修內(nèi)容為解體大修,更換機(jī)械密封及軸承,8月30日試泵后運(yùn)行,試泵結(jié)果運(yùn)行正常,運(yùn)行至9月3日上午因氣化裝置停車停泵,下午15:30因氣化B爐投料P2101A啟動(dòng)運(yùn)行。晚上21:30合成車間工藝巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)泵軸承箱冷卻水回水管道脹接接頭脫開,現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員告知車間領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)返回班房取點(diǎn)檢儀到21:50左右測(cè)量軸承箱溫度高達(dá)170℃,脫開接頭經(jīng)合成車間技術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)緊固后繼續(xù)運(yùn)行,并對(duì)軸承箱補(bǔ)油,隨后軸承箱溫度降至80℃左右。在此期間機(jī)修車間檢修人員正在安裝P2101B,考慮到現(xiàn)場(chǎng)檢修人員的安全和P2101A泵的安全,合成車間多次與調(diào)度協(xié)調(diào)要求切氣、停泵,但為了生產(chǎn)調(diào)度回復(fù)堅(jiān)持運(yùn)行,運(yùn)行至23:30左右軸承箱底部冷卻水進(jìn)水管線脹接接頭脫開,由于在泵底部,泵在運(yùn)行過程中無法處理,車間再次請(qǐng)示調(diào)度要求切氣、停泵,調(diào)度仍然要求車間堅(jiān)持運(yùn)行,十幾分鐘后23:40左右機(jī)封瞬間泄漏,高壓冷凝液現(xiàn)場(chǎng)噴出,現(xiàn)場(chǎng)人員緊急停泵,合成工藝人員組織關(guān)閉進(jìn)出口閥門及回流閥門,對(duì)泵進(jìn)行隔離,機(jī)修車間連夜進(jìn)行檢修。P2101A停泵后,合成車間切氣,9月4日2:00機(jī)修車間安裝完P(guān)2101B,啟動(dòng)P2101B后生產(chǎn)正常運(yùn)行,粗煤氣變換放空3小時(shí)左右。(二)、事故后果

對(duì)設(shè)備影響:P2101A9月3日晚停泵后,機(jī)修車間于9月4日拆解,解體發(fā)現(xiàn)P2101A機(jī)封燒毀(動(dòng)靜環(huán)碎裂),軸承箱靠電機(jī)側(cè)兩盤軸承損壞,軸有拉傷現(xiàn)象。9月4日檢修恢復(fù)P2101A時(shí)更換以下備件:機(jī)械密封一套,軸承四盤。

對(duì)生產(chǎn)影響:變換粗煤氣放空約3小時(shí)。(三)、檢修原因及檢修過程

合成車間變換裝置冷凝液加壓泵P2101A/B兩臺(tái)泵自201*年10月系統(tǒng)開車起到目前,一直沒有進(jìn)行過大修(沒有更換過軸承箱的軸承),按合成車間201*年年度設(shè)備定修計(jì)劃安排到11月份大修,由于201*年公司停車大修時(shí)間改變,8月技術(shù)部要求各車間重新修訂201*年8-12月設(shè)備定檢計(jì)劃,按合成車間修訂后的201*年8-12月設(shè)備定檢計(jì)劃,P2101A/B大修安排到9月份。

P2101A:P2101A泵自201*年3月15日起由B泵切至A泵后一直運(yùn)行,從3月15日到8月23日累計(jì)運(yùn)行2439h,大修前P2101A存在油封漏油,軸承箱有異常聲音現(xiàn)象,8月27日合成車間P2101A切出交由機(jī)修車間大修,檢修內(nèi)容為泵解體大修,機(jī)修車間從8月27到8月29日檢修,檢修時(shí)間3天,8月30日試泵,試泵結(jié)果運(yùn)行正常。P2101A大修期間發(fā)現(xiàn)問題:軸承箱放油時(shí)有油泥,潤(rùn)滑油已變黑,軸承箱冷卻室打開有循環(huán)水雜物沉積的淤泥,推力軸承中有一盤軸承滾珠表面金屬脫落,滾動(dòng)軸承已存在缺陷,大修時(shí)更換備件為一套機(jī)械密封和四盤軸承。

P2101B:P2101B在8月底A泵檢修期間運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)軸承箱聲音異常,在8月30日P2101A運(yùn)行正常后,8月31日合成車間切出檢修,檢修內(nèi)容為泵解體大修,機(jī)修車間于9月2日開始檢修,9月3日晚開始回裝,檢修時(shí)間2天。9月4日2:00左右試泵,運(yùn)行正常。P2101B大修發(fā)現(xiàn)問題:軸承箱放油時(shí)有油泥,潤(rùn)滑油已變黑,軸承箱冷卻室打開有循環(huán)水雜物沉積的淤泥,泵軸在推力軸承最外的一盤軸承位置有拉傷,判斷為軸承跑內(nèi)圈,大修時(shí)更換備件一套機(jī)械密封,一根軸,四盤軸承。

(四)、事故原因分析

P2101A在合成工藝巡檢發(fā)現(xiàn)冷卻水管道脹接接頭脫開時(shí),軸承箱溫度170℃(正常值低于80℃),此時(shí)軸承箱的軸承已經(jīng)存在問題,其后堅(jiān)持運(yùn)行導(dǎo)致的機(jī)封碎裂,軸承損壞的原因都是軸承箱溫度高軸承已經(jīng)存在故障所引起的。軸承箱溫度高的原因?yàn)槔鋮s水管道脹接接頭脫開,潤(rùn)滑油沒有冷卻,導(dǎo)致軸承溫度持續(xù)走高。因此,本次事故的直接原因?yàn)槊浗咏宇^脫開。

脹接接頭脫開原因:合成車間P2101泵與氣化車間P1303泵和P1305泵為同一生產(chǎn)廠家,同一泵類型,機(jī)封沖洗方式,軸承箱冷卻方式都一樣。在氣化車間P1303和P1305也幾次發(fā)生冷卻水管線脹接接頭脫開現(xiàn)象,其脫開根本原因?yàn)槊浗咏宇^松動(dòng),安裝時(shí)絲扣安裝過緊,在運(yùn)行時(shí)存在輕微外力、晃動(dòng)、溫差應(yīng)力等就會(huì)導(dǎo)致脹接接頭脫開。

導(dǎo)致事故發(fā)生的其它因素:P2101A/B的大修安排日期較近,在P2101A檢修后運(yùn)行暫時(shí)正常后就安排P2101B大修,時(shí)間安排緊湊,且安排日期太近,當(dāng)P2101A出現(xiàn)問題時(shí),P2101B正在檢修,因無備泵導(dǎo)致變換工藝氣放空。因此同一位號(hào)設(shè)備的大修日期應(yīng)錯(cuò)開一段時(shí)間,避免兩臺(tái)泵同時(shí)大修而導(dǎo)致事故。

七、存在的隱患

1,21TV004閥體微漏,正在監(jiān)護(hù)運(yùn)行中。

2,1.0Mpa廢鍋E-2103并網(wǎng)管線彎頭母材處有沙眼。3,P-2204A機(jī)封漏甲醇,等待舊機(jī)封修復(fù)完,進(jìn)行更換。八、附月檢修計(jì)劃表

九、附合成氣壓縮機(jī)和冰機(jī)油品檢驗(yàn)報(bào)告單

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