峪口煤業(yè)事故案例學(xué)習(xí)和反思活動總結(jié)
晉煤集團澤州天安峪口煤業(yè)
事故案例學(xué)習(xí)和安全反思活動總結(jié)
峪口煤業(yè)
年8月6日
20
峪口煤業(yè)事故案例學(xué)習(xí)和反思活動總結(jié)
近一年來,集團公司接連發(fā)生幾起典型事故。為了不讓悲劇重演,遏制事故多發(fā)的苗頭,我礦鄰導(dǎo)高度重視,結(jié)合我礦的實際情況,認真組織全體職工學(xué)習(xí)事故案例,吸取事故教訓(xùn),查找安全管理方面存在的問題,開展安全反思活動,F(xiàn)將我礦事故案例學(xué)習(xí)和反思活動總結(jié)如下:
1、7月29日上午,我礦組織全體留勤人員、安檢工在礦辦公室認真學(xué)習(xí)了集團公司近一年來發(fā)生的幾起典型事故案例,會議有礦長王紅兵主持。通過事故案例學(xué)習(xí),認真分析事故原因,反思事故教訓(xùn),并結(jié)合我礦安全生產(chǎn)現(xiàn)狀,開展不同工種、不同部門的自查互查活動。及時發(fā)現(xiàn)安全管理方面的問題和薄弱環(huán)節(jié),加以改之,堵塞漏洞。通過事故案例的學(xué)習(xí),強化了職工的安全生產(chǎn)意識;樹立了職工的安全生產(chǎn)信念;落實了職工的安全生產(chǎn)責(zé)任。
2、通過事故案例學(xué)習(xí),我礦組織安全管理人員認真查找安全管理制度中的問題,對不符合實際的管理和操作要求,及時加以整改,制定了行之有效的安全管理制度和規(guī)程措施。
3、我礦屬待建礦井,留勤人員安全生產(chǎn)意識淡薄,基本功不扎實,組織事故案例分析,開展安全知識培訓(xùn),有助于提高他們自;ケ5陌踩a(chǎn)意識。開展崗位技能競賽,營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,提高每位員工不怕打不怕摔,經(jīng)的起實踐考驗的過硬基本工。夯實基礎(chǔ)工作,落實過硬的基層工作。
4、認真開展“五想五不干”活動以來,全面提高了操作人員的安全意識和素質(zhì),做好自;ケ9ぷ。職工安全生產(chǎn)的觀念改變了,嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)程生產(chǎn)深入人心。全礦上下正在形成安全生產(chǎn)的新觀念,廣大員工安全意識和防范能力有了很大提高。
5、崗位操作人員因其工種的特殊性,對安全生產(chǎn)的要求特別重要。通過職業(yè)技能培訓(xùn),不斷提高他們的基本功;加強安全知識學(xué)習(xí),杜絕習(xí)慣性“三違”,遏制安全事故的發(fā)生。我礦根據(jù)不同工種的崗位操作人員習(xí)慣性“三違”的不同,組織員工認真學(xué)習(xí),查找產(chǎn)生習(xí)慣性“三違”的原因,制定相應(yīng)的措施,堅決杜絕和防止習(xí)慣性“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。堅決做到“不安全不作業(yè),不安全不操作”。6、認真組織技術(shù)人員科學(xué)評估規(guī)程措施對現(xiàn)場的可操作性。近一步完善設(shè)備的操作規(guī)程和安全措施,并通過實踐檢驗后,在職工中貫徹學(xué)習(xí),并做到現(xiàn)場跟蹤落實,確保實施效果。
7、安全生產(chǎn)管理人員認真分析安全管理制度的有效性,根據(jù)我礦的實際情況,結(jié)合當(dāng)前工作的特點,制定剛性安全管理制度和措施,將安全責(zé)任落實到人,努力打造人人是安全員的安全格局。安全管理人員定期認真排查安全隱患,并建立隱患排查臺賬,按時填報,做到定期排查隱患,及時消除隱患,不安全不生產(chǎn)。使安全管理工作確實落到實處,提高安全工作的執(zhí)行力,建立安全管理工作的長效機制?傊,我礦通過事故案例學(xué)習(xí)和安全大反思活動,及時發(fā)現(xiàn)安全管理制度中的問題,堵塞漏洞,確保安全管理制度的長效性、有效性。通過安全管理知識的培訓(xùn),提高了職工安全自;ケ5囊庾R,營造了良好的安全生產(chǎn)氛圍。
峪口煤業(yè)201*年8月6日
擴展閱讀:動力車間事故案例分析總結(jié)
動力車間事故分析總結(jié)
制氮站:
1.事故描述:自潔式空氣過濾器電磁隔膜閥無法按設(shè)定程序執(zhí)行動作,電磁隔膜閥開啟后無法關(guān)閉。
事故原因:接線端子的信號輸出端異常,反吹停止信號脈沖無法正常輸出,電腦控制端接收不到停止信號,無法停止反吹。解決方法和注意事項:更換接線端子,重新啟動程序運行。巡檢時應(yīng)注意觀察過濾器是否正常反吹,反吹時長與設(shè)定時間是否吻合,如有異常及時處理。
2.事故描述:離心式空氣壓縮機人為非正常停機。事故原因:人為誤操作。
解決方法和注意事項:1、對操作人員進行專門培訓(xùn),強調(diào)各種注意事項;2、操作人員要有高度的責(zé)任心,操作之前要反復(fù)思考、確認;3、對易出現(xiàn)誤操作的關(guān)鍵點設(shè)置保護措施。3.事故描述:離心式空氣壓縮機發(fā)生喘振。
事故原因:1、后端用氣量較小,進口導(dǎo)葉閥開度太;2、后端用氣量突然急劇下降,導(dǎo)致壓縮機出口壓力突然增大;3、喘振值(S值)太;
解決方法和注意事項:1、增加后端用氣量或者微開壓縮機后放空閥;2、開大壓縮機后放空閥,或開大預(yù)冷機放空閥;3、到“修改參數(shù)”中修改“增益曲線值”(適度增大)或重新做喘振實驗。
4.事故描述:離心式空氣壓縮機進口導(dǎo)葉閥和出口放空閥開度頻繁波動。
事故原因:后端用氣量不穩(wěn)定,后端突變的流量導(dǎo)致壓縮機出口壓力波動較大。
解決方法和注意事項:1、從后序工藝中穩(wěn)定流量變化,避免出現(xiàn)大幅波動。2、微開壓縮機后放空閥,起緩沖穩(wěn)流作用。5.事故描述:離心式空氣壓縮機連鎖停機。
事故原因:由于壓縮機進口管線上的錐形過濾器堵塞,造成過濾器壓差超出壓縮機設(shè)定值而連鎖停機。
解決方法和注意事項:1、發(fā)現(xiàn)過濾器壓差報警就及時采取措施,進行停機處理;2、拆洗錐形過濾器;3、拆除錐形過濾器。6.事故描述:預(yù)冷機空氣出口溫度不穩(wěn)定,波動大。
事故原因:預(yù)冷機空氣進口溫度、冷卻水進口溫度、預(yù)冷機空氣進口流量等某個參數(shù)發(fā)生了變化,引起預(yù)冷機制冷高壓和制冷低壓的變化,從而導(dǎo)致預(yù)冷機出口溫度波動。
解決方法和注意事項:1、調(diào)整預(yù)冷機冷卻水進出口閥門開度;2、調(diào)整預(yù)冷機能量調(diào)節(jié)閥開度;3、調(diào)節(jié)預(yù)冷機熱力膨脹閥開度(一般不用此方法);4、在控制面板上調(diào)整其溫度補償值;5、調(diào)整預(yù)冷機后放空閥V609的開度。
7.事故描述:預(yù)冷機自動排水閥無法正常工作。
事故原因:1、汽液分離器底部的自動排水閥過濾網(wǎng)堵塞;2、電磁閥故障。
解決方法和注意事項:1、清洗過濾網(wǎng);2、檢修或更換電磁閥。8.事故描述:預(yù)冷機連鎖停機。
事故原因:由于預(yù)冷機空氣進口溫度、冷卻水進口溫度、預(yù)冷機空氣進口流量等某個參數(shù)發(fā)生了變化,引起制冷高壓超過15bar;空氣出口溫度低于4℃;空氣出口溫度高于13℃等而造成預(yù)冷機連鎖停機。
解決方法和注意事項:1、調(diào)整預(yù)冷機冷卻水進出口閥門開度;2、調(diào)整預(yù)冷機能量調(diào)節(jié)閥開度;3、調(diào)節(jié)預(yù)冷機熱力膨脹閥開度(一般不用此方法);4、在控制面板上調(diào)整其溫度補償值;5、調(diào)整預(yù)冷機后放空閥V609的開度。
9.事故描述:進塔空氣流量不穩(wěn)定,頻繁波動。
事故原因:1、后端用氣量不穩(wěn)定,波動大;2、自潔式空氣過濾器反吹時間太長,影響離心式空氣壓縮機的吸入量。
解決方法和注意事項:1、及時調(diào)整V623和V624的開度,確保出口產(chǎn)品氮氣的壓力和流量的相對穩(wěn)定;2、修改程序,縮短自潔式空氣過濾器的反吹時間,增加反吹頻次。10.事故描述:產(chǎn)品氮氣含氧量嚴重超標。
事故原因:1、精餾塔塔阻過低,并且持續(xù)時間較長;2、進分析儀的氣體流量太小;3、分析儀故障。
解決方法和注意事項:1、對精餾塔塔阻影響最大的三個閥是V501、V507、V508,調(diào)節(jié)這三個閥都會引起塔阻的變化,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場液位、壓力、溫度等情況,調(diào)節(jié)這些閥門的開度,確保精餾塔塔阻
保持在17Kpa至18Kpa之間;2、在PLC控制柜上調(diào)整分析儀的進氣量和進氣壓力;3、由于分析儀被污染,停機后必須要關(guān)閉分析儀進口閥,開機后待氧化鋯分析儀顯示達ppm級時,再投用微量氧分析儀。
11.事故描述:二氧化碳分析儀顯示異常。事故原因:CO2分析儀被污染。
解決方法和注意事項:1、用標氣重新標定CO2分析儀;2、停機后必須要關(guān)閉CO2分析儀進口閥,開車時,待純化系統(tǒng)正常工作后再投用CO2分析。
12.事故描述:膨脹機氣體軸承損壞。
事故原因:氮氣做膨脹機軸承氣和密封氣的管線內(nèi)有固體雜質(zhì),所以將軸承氣由空氣切換到氮氣時,把固體雜質(zhì)帶進膨脹機內(nèi)造成卡機。
解決方法和注意事項:拆開軸承氣管線進行徹底吹掃。長時間停車后要對重要管線進行徹底吹除,避免存在死角。13.事故描述:產(chǎn)品氮氣中CO含量超標。
事故原因:1、空氣中的CO含量增加;2、整個空分裝置中無除CO的環(huán)節(jié);3、產(chǎn)品氮氣中CO超標不成規(guī)律性變化,目前存在未知因素,正在學(xué)習(xí)研究。
解決方法和注意事項:1、排塔底積液有點作用,但不具持續(xù)性作用,無規(guī)律可尋;2、加強學(xué)習(xí),繼續(xù)分析尋找CO超標的原因和解決方案。
14.事故描述:產(chǎn)品氮氣流量計(FI603)指示異常。事故原因:孔板流量計安裝錯誤,孔板反向安裝。解決方法和注意事項:重新安裝流量計,更在方向。
15.事故描述:在上位機上更改氣動閥開度時,瞬間引起很大的參數(shù)變化。
事故原因:人為誤操作。
解決方法和注意事項:1、操作前先確認操作對象;2、輸入完數(shù)據(jù)后確認輸入數(shù)據(jù)準確無誤后才按Enter,以免小數(shù)點位置不正確而造成閥門開度瞬間巨變;3、對系統(tǒng)操作添加授權(quán),操作完成后及時退出系統(tǒng)登錄。
16.事故描述:上位機突然黑屏,膨脹機連鎖停機,產(chǎn)品氮氣全部自動放空。
事故原因:由于在控制系統(tǒng)的UPS電源上插了大功率取暖器,控制系統(tǒng)的UPS電源進線空開跳閘,造成UPS蓄電用盡,控制系統(tǒng)全部失電。
解決方法和注意事項:1、不能在UPS電源上插大功率用電器,UPS只能作為控制系統(tǒng)電源。2、定期巡檢電壓控制柜,確保UPS進線空開在閉合位置。
空壓站:
1.事故描述:壓縮機回水溫度過高,連鎖停機。
事故原因:由于操作人員在開機之前未檢查相關(guān)事宜,沒打開冷
卻水進出口閥門,造成壓縮機回水溫度高連鎖,屬于人為誤操作。解決方法和注意事項:開停機時,要嚴格按照開停機步驟進行操作。
2.事故描述:增壓機B活塞氣缸與油箱連接處漏油、漏氣。事故原因:增壓機B活塞氣缸與油箱連接處的密封圈老化斷裂。解決方法和注意事項:更換密封圈,定期檢查看是否有泄漏。3.事故描述:三臺空壓機同時停機。
事故原因:由于施工單位到空壓站取施工用電,誤把空壓機低壓控制柜當(dāng)成施工用電控制柜,于是切斷了空壓機低壓控制電源,造成三臺壓縮機同時停機。
解決方法和注意事項:1、施工單位到空壓站接臨時施工用電,必須先經(jīng)得動力車間同意,并在指定的位置取電;2、把空壓站各道門上鎖,抄表、巡檢結(jié)束后及時把門鎖上,防止外人進入。4.事故描述:1號儀表氣儲罐壓力表顯示異常,忽高忽低。事故原因:壓力表根部閥氣道內(nèi)有固體雜質(zhì),堵塞了壓力表進口。解決方法和注意事項:1、關(guān)閉壓力表根部閥,拆除壓力表,再打開壓力表根部閥,進行仔細吹除,重新裝回壓力表;2、遇到類似情況要分析可能存在的原因,并逐一進行排查解決。5.事故描述:1號干燥機切換不正常,再生筒壓力無法泄到零。事故原因:由于干燥機出口單向閥反向安裝,造成筒內(nèi)氣體無法正常排放。
解決方法和注意事項:1、更正干燥機出口單向閥的方向;2、安
裝單向閥、孔板流量計時一定要確認方向正確后再安裝。6.事故描述:調(diào)試儀表氣儲罐出口自動調(diào)節(jié)閥時,出口總管上的安全閥起跳,弄死一窩無辜的小鳥。
事故原因:在調(diào)試儀表氣儲罐出口自動調(diào)節(jié)閥時,PID參數(shù)中P值設(shè)置太大,所以閥門開關(guān)速度很快,導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥突然全部打開,造成儀表氣出口總管壓力突然急劇上升,安全閥瞬間起跳。解決方法和注意事項:1、重新設(shè)置調(diào)節(jié)閥PID值;2、設(shè)置調(diào)節(jié)閥的PID值時,要先設(shè)置個較小的值,然后根據(jù)實際情況逐步增大。
7.事故描述:增壓機B電動機風(fēng)扇損壞。
事故原因:增壓機電動機的風(fēng)扇和電動機傳動軸的楔形鍵槽連接處因長時間磨損,導(dǎo)致風(fēng)扇楔形鍵斷裂。
解決方法和注意事項:更換風(fēng)扇,裝緊風(fēng)扇預(yù)緊螺栓。
制氫站:
一、變壓器1.1變壓器漏油1.1.1情況概述:
制氫站整流變壓器在開始試車一段時間后,制氫裝置臨時停車,在停車后發(fā)現(xiàn)3、4號制氫整流變壓器油箱上部壓板處發(fā)現(xiàn)有變壓器油滲出。1.1.2原因及處理情況
原因:運行時與停車后的熱脹冷縮導(dǎo)致密封效果變差,從而導(dǎo)致漏油;
發(fā)現(xiàn)漏油后,在把高壓電轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài)后,對變壓器箱體上端的密封墊逐個更換并緊固螺栓。
1.2變壓器運行溫度過高1.2.1情況概述:
變壓器在未安裝風(fēng)機時,當(dāng)整流柜的給定電流較高時,變壓器的溫度較接近溫度表上限值85℃。1.2.2原因及處理情況
a.變壓器運行負荷較大;b.變壓器散熱效果不好;
處理情況:a.在供氣量同樣的情況下,多開幾臺制氫裝置,以降低變壓器發(fā)熱及產(chǎn)氫電耗。b.在變壓器器身旁安裝3臺風(fēng)機。
1.3變壓器銅排螺栓連接處溫度較高
螺栓松動導(dǎo)致連接處的發(fā)熱變大,緊固。另外,天氣炎熱及運行負荷持續(xù)較高也會導(dǎo)致銅排螺栓連接處溫度較高
二.整流柜
2.1整流柜冷卻水中斷導(dǎo)致制氫裝置連鎖停機2.1.1情況概述
交接班時,當(dāng)巡檢到制氫整流間時,聽到聲音與平常正常時不一樣,夾雜著“電鈴”的響聲,連續(xù)看到兩臺整流柜的電接點壓力表指針皆指示為0后,未繼續(xù)觀察其余臺的電接點壓力表水壓情況,徑直來到水間的“閉式除鹽水裝置”旁,發(fā)現(xiàn)此裝置的運行指示燈皆未亮起(兩個泵皆未運轉(zhuǎn)),立即試圖重啟此裝置,但試了幾次皆未能啟動,回到控制室,發(fā)現(xiàn)4號制氫未停機。2.1.2原因及處理情況
閉式除鹽水的異常停機導(dǎo)致了幾臺制氫裝置連鎖停機;所以改變閉式除鹽水裝置上的電接點壓力表的“下限值”,另外在閉式除鹽水裝置旁設(shè)“警戒線”以防人不小心把泵停止;4號整流柜的觸發(fā)板與可控硅間的接線燒壞從而導(dǎo)致4號仍未停機。
2.1.3檢修人員在檢查閉式除鹽水裝置電路時不慎使泵停止;防止措施:制氫站人員做好安全管理、監(jiān)督提醒工作。
2.2整流柜輸出電流波動大2.2.1情況概述
電流會在瞬間跳變(趨勢圖)。2.2.2原因及處理情況
a.整流柜或制氫控制柜內(nèi)部電流反饋的端子接線不良;緊固。b.制氫控制柜內(nèi)部電壓、電流傳感器接線不良;緊固。c.整流柜內(nèi)部觸發(fā)板故障;維修或更換。
三、制氫間
3.1測量小室電壓產(chǎn)生電弧3.1.1情況概述
測量小室電壓時,當(dāng)檢查萬用表的檔位是選擇在“直流1000V”后,一只表筆搭在電解槽的中部,當(dāng)把另外一只表筆搭在電解槽的左端極板時,接觸的地方立馬產(chǎn)生電弧。3.1.2原因及處理情況
未掌握萬用表的正確使用方法是產(chǎn)生短路的直接原因;a.萬用表的使用中,“表筆的正確插入”和“選擇正確的檔位”一樣至關(guān)重要。
b.測量小室電壓時認真仔細,一人監(jiān)護、記錄,另外一人測量。C.在測總電壓前,務(wù)必謹記檢查萬用表的量程是否已切換為“1000v”檔。
3.2水閥閥桿處漏水3.2.1情況概述水閥閥桿處有輕微漏水3.2.2原因及處理情況
閥桿處的緊固螺栓松動;重新緊固。但緊固時需注意勿損壞閥門各部件。
四、純化間4.1純化框架漏氣4.1.1情況概述
純化框架上氣動薄膜調(diào)節(jié)閥旁的管道連接處漏氣。4.2.1原因及處理情況
檢修純化框架其它閥門時人踩到氣動薄膜調(diào)節(jié)閥旁的管道,從而導(dǎo)致漏氣;重新緊固。
4.2純化溫度顯示不正常4.2.1情況概述
純化裝置正常運行著,各塔的溫度會突變?yōu)?50℃,待一段時間后,可能又會恢復(fù)正常顯示。4.2.2原因及處理情況
溫度反饋的接線松動或控制柜內(nèi)的模塊有問題。緊固控制柜內(nèi)部“TD”端子排的各端子或更換模塊。五、水間
5.1現(xiàn)場水箱液位與上位機顯示的水箱液位差值較大
差值較大的原因為未對水箱液位計下的變送器校準;校準方法:水箱滿液位時,其對應(yīng)的變送器端子電流應(yīng)該為20mA。
5.2柱塞泵加水時聲音大
加水管與支架的碰撞;在加水管與支架間加橡膠墊或緊固加水管與支架間的抱箍。
幾臺加水泵同時加水;在上位機上控制使幾臺加水泵交錯式工作。
5.3柱塞泵上端蓋處滲油
柱塞泵內(nèi)油加的過滿,泵工作時,泵內(nèi)部構(gòu)件的打擊使油從上端蓋處滲出;若油加的過滿,可從放油栓處排放至適當(dāng)液位(從油窗處觀察)。
另外泵體上端蓋的螺栓未上緊也會導(dǎo)致上端蓋處滲油。
動力車間制氣一班
201*年12月17日
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