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賈乾201*年工作總結(jié)

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賈乾201*年工作總結(jié)

201*年工作總結(jié)

201*年7月1日,我加入了遷安市思文科德薄板科技有限公司,半年來主要完成了以下工作:

一、天車圖紙整理1.天車機(jī)械部件清單匯總時(shí)間:201*年7月~201*年11月

內(nèi)容:天車機(jī)械設(shè)備清單(27份,天車零部件項(xiàng)數(shù)總計(jì)6299項(xiàng))、傳動(dòng)件目錄(27份,總計(jì)1466項(xiàng))、產(chǎn)品隨機(jī)易損件目錄(27份,總計(jì)625項(xiàng))。在熟悉天車結(jié)構(gòu)組成和認(rèn)知天車所使用部件的同時(shí),也為以后天車備品備件檔案做好了第一手資料準(zhǔn)備。

2.天車主要部件型號(hào)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:201*年9月~201*年11月

內(nèi)容:天車減速器(共計(jì)145臺(tái),其中銀鷹減速器111臺(tái),西門子減速器34臺(tái))、電機(jī)(共計(jì)145臺(tái))、塊式制動(dòng)器和液壓推力器(共計(jì)153套)的型號(hào)統(tǒng)計(jì)。在充分熟悉各設(shè)備規(guī)格性能的同時(shí),為以后天車設(shè)備管理做好了準(zhǔn)備。

二、天車驗(yàn)收安裝1.天車到貨驗(yàn)收

時(shí)間:201*年7月~201*年10月

內(nèi)容:天車主梁、小車等部件到貨時(shí)與電、鉗工配合完成進(jìn)廠驗(yàn)收,拍攝質(zhì)量問題照片201*余張,對(duì)其中存在的問題和缺陷要求銀起現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)進(jìn)行整改。

2.天車現(xiàn)場(chǎng)安裝

時(shí)間:201*年7月~201*年11月

內(nèi)容:跟進(jìn)磨輥跨4-1(51.4t)、原料二跨2-1(43.6t)、罩退二跨6-2(69.9t)、罩退一跨5-1(71.1t)、軋后跨3-1(64.8t)、3-2(65.1t)、3-3(61.4t)天車的現(xiàn)場(chǎng)安裝,安裝中克服了鋼結(jié)構(gòu)軌道梁不直、不平,軌道未完全固定等困難,學(xué)習(xí)了測(cè)量天車主梁上拱度、聯(lián)軸器同軸度、大車車輪同位度、大車對(duì)角線等。另外還參與了平整跨7-1(上拱度49.5/44.5mm)、7-2(上拱度52.5/52.5mm)、軋后跨3-1(上拱度46.5/46.5mm)、3-2(上拱度43.5/42.5mm)、3-3(上拱度43.5/42.5mm)天車的動(dòng)、靜載試驗(yàn),并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、存檔。三、天車問題整改1.現(xiàn)場(chǎng)安裝人員整改時(shí)間:201*年7月~201*年10月

內(nèi)容:跟進(jìn)安裝的同時(shí)督促銀起現(xiàn)場(chǎng)安裝人員對(duì)天車存在的缺陷與問題進(jìn)行處理,在安裝規(guī)范性、焊接質(zhì)量、電氣接線與保護(hù)等關(guān)鍵點(diǎn)嚴(yán)格把關(guān)。9月12日參加天車安裝質(zhì)量專題會(huì),會(huì)上王部長(zhǎng)對(duì)天車存在的問題進(jìn)行了深入分析,銀起安裝人員表示接受整改意見。

2.派遣專項(xiàng)人員整改

時(shí)間:201*年10月~201*年12月

內(nèi)容:銀起質(zhì)檢部馬部長(zhǎng)帶領(lǐng)的9人整改隊(duì)伍對(duì)全廠27部天車進(jìn)行全面地徹底地“手術(shù)”,針對(duì)天車由于設(shè)計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)安裝原因造成的不合理之處進(jìn)行整改。目前整改工作已完成1098項(xiàng)待整改問題中的905項(xiàng)(主要包括小車車輪啃軌調(diào)整、拖纜軌道調(diào)直焊接、線管重新合理布置、損壞件維修更換、電氣線路整理等,完成率82%),余下193項(xiàng)(主要包括減速器檢查、車輪調(diào)整、未到貨件安裝、限位短接解除、整車線路檢查等)由銀起售后服務(wù)人員繼續(xù)整改。預(yù)計(jì)月底可完成除未到貨無(wú)法安裝件之外的其他項(xiàng)目整改。

四、過跨翻卷機(jī)組

時(shí)間:201*年8月~201*年10月

內(nèi)容:8月份參加過跨翻卷機(jī)組圖紙審查,對(duì)機(jī)組的機(jī)械、液壓、電氣設(shè)備有初步了解;10月份跟隨我部門趙工和設(shè)備部陶云亮前往天津市金德液壓機(jī)電設(shè)備有限公司、天津銀瑞電氣有限公司對(duì)液壓設(shè)備和電氣柜進(jìn)行出廠前A檢,對(duì)于液壓站和其組成:工作泵、循環(huán)泵、冷卻器、蓄能器、閥臺(tái)等都有了直觀了解。12月份翻卷機(jī)組開始了安裝工作。由于土建施工誤差大,灌漿后出現(xiàn)了兩個(gè)問題:

1.步進(jìn)梁鞍座預(yù)埋螺栓間距偏大,影響鞍座安裝(經(jīng)與中冶京誠(chéng)、燕山土建協(xié)商提出了擴(kuò)大安裝底孔和V地腳螺栓兩種方案,最終決定安裝時(shí)根據(jù)實(shí)際調(diào)整,盡量不做更改)

2.軌道基礎(chǔ)偏低(采用加墊鐵方式調(diào)平,針對(duì)軌道壓板下墊鐵層數(shù)過多已用整塊鋼墊板替代)

目前2#機(jī)組入口處軌道安裝完畢并經(jīng)測(cè)量合格,已安裝入口步進(jìn)梁,正在做水平、垂直方向調(diào)整中。

五、電平車

時(shí)間:201*年7月~201*年11月

內(nèi)容:7月份初步接觸電平車技術(shù)資料,我部門共有電平車8臺(tái)(由公司自行制作,其中原料一跨至原料二跨,運(yùn)行距離20m,載重量80t;酸軋跨至磨輥跨,運(yùn)行距離17m,載重量50t;酸軋跨至軋后跨,運(yùn)行距離20.5m,載重量10t,軋后跨至罩退一跨,運(yùn)行距離24m,載重量63t;軋后跨至罩退二跨,運(yùn)行距離24m,載重量63t;磨輥跨至平整跨,運(yùn)行距離24.5m,載重量50t;平整后跨至包裝跨,運(yùn)行距離22m,載重量63t;電鍍錫跨至包裝跨,運(yùn)行距離92m,載重量80t),目前電平車主體已制作完成,車輪32個(gè)已經(jīng)到貨并且正在安裝;11月份協(xié)助罩退車間內(nèi)電平車軌道安裝(共使用軌道34根,全長(zhǎng)413.6米),進(jìn)行軌道頂面標(biāo)高測(cè)量工作;同時(shí)我部門的電平車軌道基礎(chǔ)建設(shè)出現(xiàn)了兩個(gè)重大問題:

1.預(yù)埋螺栓螺紋長(zhǎng)度不夠,實(shí)際長(zhǎng)度80mm與要求的120mm相差太多,對(duì)軌道頂面標(biāo)高調(diào)平工作帶來極大困難;

2.預(yù)埋螺栓高低不齊,過低的螺栓無(wú)法滿足軌道頂面標(biāo)高±0的條件。針對(duì)以上兩個(gè)問題提出兩個(gè)解決方案:

1.對(duì)預(yù)埋螺栓下光桿部分進(jìn)行套扣,將整個(gè)軌道頂面標(biāo)高下降合適的高度,以滿足軌道安裝條件;

2.采用加墊鐵方式調(diào)平,選取若干符合要求的位置將鋼墊板落好,之后以此為基準(zhǔn),將剩余的鋼墊板用墊鐵調(diào)平,焊接牢固后安裝軌道。

目前電平車軌道仍未安裝,通過向二十冶機(jī)裝人員請(qǐng)教,偏向于第二種安裝方案。

物流車間賈乾

201*年12月19日

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