蘇州市00化工有限公司搬遷工程試生產(chǎn)總結(jié)報告
蘇州市00化工有限公司搬遷工程
(3000t/a對甲苯磺酸、3000t/a磺酸固化劑7500t/a鑄造樹脂)
試生產(chǎn)總結(jié)報告
蘇州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局:
蘇州市00化工有限公司搬遷工程經(jīng)蘇州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局批準設(shè)立,通過建設(shè)已基本完成搬遷工程。主要生產(chǎn)(3000t/a對甲苯磺酸3000t/a磺酸固化劑7500t/a鑄造樹脂)生產(chǎn)規(guī)模形成。
蘇州市00化工有限公司搬遷工程位于高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸華路8號,現(xiàn)有員工100名。201*年8月8日呈報蘇州市高新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于蘇州市00化工有限公司試生產(chǎn)報告,201*年8月10日批復(fù)同意。
試生產(chǎn)情況
1.8月10日第一次在一車間生產(chǎn)脲醛呋喃樹脂,產(chǎn)量8.027噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格
8月10日第一次在二車間生產(chǎn)酚醛呋喃樹脂,Ⅰ組份和Ⅱ組份各一批,Ⅰ組份產(chǎn)量4.028噸,Ⅱ組份產(chǎn)量4.005噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格
2.8月11日-8月19日第二次共九批次在一車間生產(chǎn)脲醛呋喃樹脂產(chǎn)量177.739噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格
8月11日-8月19日第二次共十三批次在二車間生產(chǎn)酚醛呋喃樹脂,其中Ⅰ組份九批產(chǎn)量29.137噸,Ⅱ組份四批,產(chǎn)量23.399噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。
8月15日第一次在一車間生產(chǎn)堿性樹脂,產(chǎn)量4.12噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。
8月16日至8月19日第二次在一車間生產(chǎn)四批次堿性樹脂產(chǎn)量16.68噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。
一、二車間生產(chǎn)呋喃樹脂在8月19日以后正常安全生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。
8月17日第一次在三車間生產(chǎn)投8個批次對甲苯磺酸產(chǎn)量12.625噸,投產(chǎn)品四個批次磺酸固化劑產(chǎn)量16..182噸、質(zhì)量檢驗合格
8月18日至8月23日共20次在三車間生產(chǎn)對甲苯磺酸56.7噸、固化劑12批次產(chǎn)量60.045噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。試生產(chǎn)總結(jié)
1).1.2.3.車間生產(chǎn)作業(yè)場所的工業(yè)衛(wèi)生檢(監(jiān))測由蘇州市高新區(qū)疾病控制中心進行了現(xiàn)場檢(監(jiān))測全部指標合格。
2).生產(chǎn)作業(yè)場所員工36名由公司職能部門統(tǒng)一安排到蘇州市化工職業(yè)病防冶院進行在崗職業(yè)健康體檢,沒有發(fā)現(xiàn)職業(yè)病例。3).生產(chǎn)車間設(shè)置了勞動安全、消防設(shè)施、警示標牌、安全技術(shù)說明書、提示員工注意事項。其它安全設(shè)施的運行說明4).試生產(chǎn)過程中未發(fā)生任何大小事故
5).試生產(chǎn)過程中公司組織相關(guān)人員對調(diào)試生產(chǎn)情況進行了全程跟蹤,各種設(shè)施、設(shè)備滿足生產(chǎn)需求、運轉(zhuǎn)正常、可靠。
為加強企業(yè)本質(zhì)安全工藝采用DCS自動控制系統(tǒng)6).解聚、加成
6.1.1.將熔化苯酚按照設(shè)置量直接通過管道送入反應(yīng)釜中(反應(yīng)釜上安裝稱重模塊),投入定量的多聚甲醛和適量的10%氫氧化鈉溶液調(diào)PH值8.0~8.2,呈弱堿性。
6.1.2通過系統(tǒng)開啟反應(yīng)釜夾套蒸汽閥,蒸汽壓力開始設(shè)置在5kgf/cm2;當料溫升溫超過60℃時,蒸汽壓力設(shè)置為2kgf/cm2;溫度超過80℃時,關(guān)閉蒸汽閥門;直到物料溫度85℃,在85~88℃下保溫2h(當溫度低于85℃時,自動打開蒸汽閥門;當溫度高于88℃時自動打開進、出水閥門)。6.2.縮聚
.1).保溫結(jié)束,自動關(guān)閉反應(yīng)釜夾套蒸汽閥,將夾套蒸汽放凈,同時打開反應(yīng)釜夾套進、出水閥門,降溫至60℃。按照設(shè)置量加入糠醇,用適量的10%鹽酸調(diào)節(jié)物料PH值為4.8~5.0,呈弱酸性。.2).加料結(jié)束,通過系統(tǒng)關(guān)閉反應(yīng)釜夾套進水閥,并將夾套水放凈,開啟反應(yīng)釜蒸汽閥門,蒸汽壓力開始設(shè)置在5kgf/cm2,當物料超過80℃,蒸汽壓力設(shè)置為2kgf/cm2;物料90℃時,關(guān)閉蒸汽閥門,直到物料100℃,在100~105℃條件下保溫1.5h(原理1.2的保溫過程)。3).稀釋
保溫結(jié)束,自動關(guān)閉反應(yīng)釜夾套蒸汽閥,將夾套蒸汽放凈,同時打開反應(yīng)釜夾套進、出水閥門,降溫至60℃,按照設(shè)置量加入糠醇、
DBE和1500#溶劑稀釋,料溫降到45℃,再加入定量KH-550,攪拌0.5h,出料。4.包裝
成品罐裝在200L鐵桶中,每桶稱重220Kg,或1000L塑料桶中,稱重為1000Kg。
7).通過試生階段反復(fù)驗證,公司生產(chǎn)能力、產(chǎn)量滿足預(yù)定設(shè)計要求。
公司將繼續(xù)貫徹落實執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī),進一步加強安全生產(chǎn)方面宣傳教育和培訓,堅持制度完善、落實執(zhí)行。堅持長效動態(tài)管理,常抓安全生產(chǎn)檢查,預(yù)防和及時消除事故隱患,積極推行清潔生產(chǎn)法使企業(yè)更上一個管理新臺階。
蘇州市00化工有限公司
201*-09.-08
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蘇州市00化工有限公司搬遷工程
(3000t/a對甲苯磺酸、3000t/a磺酸固化劑7500t/a鑄造樹脂)
試生產(chǎn)總結(jié)報告
蘇州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局:
蘇州市00化工有限公司搬遷工程經(jīng)蘇州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局批準設(shè)立,通過建設(shè)已基本完成搬遷工程。主要生產(chǎn)(3000t/a對甲苯磺酸3000t/a磺酸固化劑7500t/a鑄造樹脂)生產(chǎn)規(guī)模形成。
蘇州市00化工有限公司搬遷工程位于高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園滸華路8號,現(xiàn)有員工100名。201*年8月8日呈報蘇州市高新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于蘇州市00化工有限公司試生產(chǎn)報告,201*年8月10日批復(fù)同意。
試生產(chǎn)情況
1.8月10日第一次在一車間生產(chǎn)脲醛呋喃樹脂,產(chǎn)量8.027噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格
8月10日第一次在二車間生產(chǎn)酚醛呋喃樹脂,Ⅰ組份和Ⅱ組份各一批,Ⅰ組份產(chǎn)量4.028噸,Ⅱ組份產(chǎn)量4.005噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格
2.8月11日-8月19日第二次共九批次在一車間生產(chǎn)脲醛呋喃樹脂產(chǎn)量177.739噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格
8月11日-8月19日第二次共十三批次在二車間生產(chǎn)酚醛呋喃樹脂,其中Ⅰ組份九批產(chǎn)量29.137噸,Ⅱ組份四批,產(chǎn)量23.399噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。
8月15日第一次在一車間生產(chǎn)堿性樹脂,產(chǎn)量4.12噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。
8月16日至8月19日第二次在一車間生產(chǎn)四批次堿性樹脂產(chǎn)量16.68噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。
一、二車間生產(chǎn)呋喃樹脂在8月19日以后正常安全生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。
8月17日第一次在三車間生產(chǎn)投8個批次對甲苯磺酸產(chǎn)量12.625噸,投產(chǎn)品四個批次磺酸固化劑產(chǎn)量16..182噸、質(zhì)量檢驗合格
8月18日至8月23日共20次在三車間生產(chǎn)對甲苯磺酸56.7噸、固化劑12批次產(chǎn)量60.045噸,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格。試生產(chǎn)總結(jié)
1).1.2.3.車間生產(chǎn)作業(yè)場所的工業(yè)衛(wèi)生檢(監(jiān))測由蘇州市高新區(qū)疾病控制中心進行了現(xiàn)場檢(監(jiān))測全部指標合格。
2).生產(chǎn)作業(yè)場所員工36名由公司職能部門統(tǒng)一安排到蘇州市化工職業(yè)病防冶院進行在崗職業(yè)健康體檢,沒有發(fā)現(xiàn)職業(yè)病例。3).生產(chǎn)車間設(shè)置了勞動安全、消防設(shè)施、警示標牌、安全技術(shù)說明書、提示員工注意事項。其它安全設(shè)施的運行說明4).試生產(chǎn)過程中未發(fā)生任何大小事故
5).試生產(chǎn)過程中公司組織相關(guān)人員對調(diào)試生產(chǎn)情況進行了全程跟蹤,各種設(shè)施、設(shè)備滿足生產(chǎn)需求、運轉(zhuǎn)正常、可靠。
為加強企業(yè)本質(zhì)安全工藝采用DCS自動控制系統(tǒng)6).解聚、加成
6.1.1.將熔化苯酚按照設(shè)置量直接通過管道送入反應(yīng)釜中(反應(yīng)釜上安裝稱重模塊),投入定量的多聚甲醛和適量的10%氫氧化鈉溶液調(diào)PH值8.0~8.2,呈弱堿性。
6.1.2通過系統(tǒng)開啟反應(yīng)釜夾套蒸汽閥,蒸汽壓力開始設(shè)置在5kgf/cm2;當料溫升溫超過60℃時,蒸汽壓力設(shè)置為2kgf/cm2;溫度超過80℃時,關(guān)閉蒸汽閥門;直到物料溫度85℃,在85~88℃下保溫2h(當溫度低于85℃時,自動打開蒸汽閥門;當溫度高于88℃時自動打開進、出水閥門)。6.2.縮聚
.1).保溫結(jié)束,自動關(guān)閉反應(yīng)釜夾套蒸汽閥,將夾套蒸汽放凈,同時打開反應(yīng)釜夾套進、出水閥門,降溫至60℃。按照設(shè)置量加入糠醇,用適量的10%鹽酸調(diào)節(jié)物料PH值為4.8~5.0,呈弱酸性。.2).加料結(jié)束,通過系統(tǒng)關(guān)閉反應(yīng)釜夾套進水閥,并將夾套水放凈,開啟反應(yīng)釜蒸汽閥門,蒸汽壓力開始設(shè)置在5kgf/cm2,當物料超過80℃,蒸汽壓力設(shè)置為2kgf/cm2;物料90℃時,關(guān)閉蒸汽閥門,直到物料100℃,在100~105℃條件下保溫1.5h(原理1.2的保溫過程)。3).稀釋
保溫結(jié)束,自動關(guān)閉反應(yīng)釜夾套蒸汽閥,將夾套蒸汽放凈,同時打開反應(yīng)釜夾套進、出水閥門,降溫至60℃,按照設(shè)置量加入糠醇、
DBE和1500#溶劑稀釋,料溫降到45℃,再加入定量KH-550,攪拌0.5h,出料。4.包裝
成品罐裝在200L鐵桶中,每桶稱重220Kg,或1000L塑料桶中,稱重為1000Kg。
7).通過試生階段反復(fù)驗證,公司生產(chǎn)能力、產(chǎn)量滿足預(yù)定設(shè)計要求。
公司將繼續(xù)貫徹落實執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī),進一步加強安全生產(chǎn)方面宣傳教育和培訓,堅持制度完善、落實執(zhí)行。堅持長效動態(tài)管理,常抓安全生產(chǎn)檢查,預(yù)防和及時消除事故隱患,積極推行清潔生產(chǎn)法使企業(yè)更上一個管理新臺階。
蘇州市00化工有限公司
201*-09.-08
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