電業(yè)公司電壓無功管理工作匯報
某某縣電業(yè)公司電壓無功管理工作匯報
一、某某電網(wǎng)基本情況
某某供電區(qū)目前有110KV變電站2座:平110KV變電站和魏莊110KV變電站。平110KV變電站主變2臺,容量為31.5MVA+40MVA,魏莊110KV變電站主變1臺,容量為40MVA。110KV線路4條,分別為汝平線、T平線、汝魏線、魏磚線,總長度75.898千米。35千伏變電站9座,安裝主變15臺,容量80.05兆伏安,35千伏線路11條,長度119.4千米。
某某供電區(qū)配電網(wǎng)10kV線路共有97條,總長度為1541km,大部分導線截面為50m,400V線路總長12315Km大部分導線截面為25m某某縣共有10/0.4kV配變741臺,總容量為511.15MVA。其中專用變用戶1245,容量為114單臺配變平均容量0.50MVA,公用變中S7型及以下配變202臺,占公用變容量的12%。
二、指標完成情況
201*年1-4月綜合電壓合格率完成了96.75%,201*年綜合電壓合格率96.67%,同期增長0.08個百分點,與市公司下達的96.50%的計劃值相比高出0.25個百分點。
指標完成情況
201*年各類監(jiān)測點電壓合格率匯總表A類監(jiān)測點月份測點數(shù)1-410
三、電壓監(jiān)測點安裝情況
加強電壓質量管理,合理選擇電壓監(jiān)測點,建立起完整的電網(wǎng)電壓監(jiān)測體系。公司按照《農網(wǎng)電壓質量、無功電力管理規(guī)定》對電壓監(jiān)測點的設置原則,目前全供電區(qū)共安裝GPRS電壓監(jiān)測儀共應設電壓監(jiān)測點50個,其中A類電壓監(jiān)測點10個,B類監(jiān)測點1個,C類監(jiān)測點1個;D類監(jiān)測點36個。實際設電壓
B類監(jiān)測點C類監(jiān)測點D類監(jiān)測點合格率97.21測點數(shù)1合格率97.14測點數(shù)1合格率96.97測點數(shù)36合格率94.78監(jiān)測點48個。定期采集數(shù)據(jù)、做好電壓質量統(tǒng)計分析,利用調度自動化系統(tǒng)實時監(jiān)測和調整,提高了對電壓無功的管理水平。四、無功管理1、加強管理
(1)健全電壓無功管理網(wǎng)絡,明確分級管理職責范圍和工作內容,確保網(wǎng)絡暢通。成立以公司經(jīng)理為組長,公司副經(jīng)理為副組長,相關部門負責人為小組成員的領導小組,生產和基層管理部門各設一名專職或兼職電壓無功專責,負責日常運行維護工作。
(2)制定相關制度,嚴格考核。嚴格執(zhí)行公司生技部下達的“電壓合格率考核辦法”我公司結合十八個鄉(xiāng)所具體情況,把指標分解到各個部門,有企管部按月考核。
(3)加強對基礎臺賬的統(tǒng)計與分析工作。按月保存真實有效的電壓數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)中掌握電壓的現(xiàn)狀,分析電壓管理存在不足,不斷持續(xù)改進。
(4)加強學習。電壓工作涉及生產運行的方方面面,要求管理人員不斷學習,提高專業(yè)素質,實現(xiàn)更有效的管理。2、采取的具體措施
(1)依據(jù)負荷、功率因數(shù)的變化情況,出現(xiàn)電壓超高限或超低限現(xiàn)象,及時調整配變分接開關至合適的擋位,配合無功自動補償裝置使用,在負荷高峰投入無功進行功率調整。電壓合合格率基本上達到上級部門下達的指標。
(2)有個別電壓監(jiān)測點持續(xù)出現(xiàn)電壓偏高或偏低現(xiàn)象,經(jīng)分析是由于公變所帶負荷過大或過小。針對此種情況,我們采取的措施是轉移公變負荷,使負荷與公變容量配套。五、下一步工作安排
通過電壓無功管理活動的開展,解決了管理工作中存在的問題,找出了存在的差距。下一步重點抓好如下方面的工作:
(一)首先對查出的問題再進行逐項核實,對還沒運行的電容器和運行狀況較差的設備進行全面維護,同時對電壓不合格的臺區(qū)和頻繁故障查找原因,合理調整變壓器檔位,合理配置電容器組,合理按排設備大小修,把指標控制在合格范圍。
(二)完善基礎資料,建立臺帳管理。建立無功管理工作的各種規(guī)章制度和管理標準,完善無功管理工作應具備的基礎資料。
(三)做好統(tǒng)計分析工作,對供電質量問題做到“三不放過”。即合格率低的線路、設備不放過,沒有制定提高供電質量的措施不放過,措施執(zhí)行不到位不放過。(四)加強專業(yè)技術培訓交流工作。農網(wǎng)供電質量管理水平的提高離不開專業(yè)技術人才素質的提高,要加強專業(yè)知識、專業(yè)技能的培訓工作;同時還要注重技術交流,總結和推廣應用新技術、新成果、新經(jīng)驗,不斷提高供電質量管理水平,全面推動我縣電網(wǎng)供電質量管理工作再上一個新的臺階。
擴展閱讀:201*無功電壓管理工作報告
XX縣電業(yè)局無功電壓管理工作報告
一、無功電壓管理組織體系
XX縣電業(yè)局無功電壓管理網(wǎng)絡由決策層、管理層、執(zhí)行層組成,其中決策層由無功電壓管理領導小組組成,管理層由生產技術部、企管辦和人力資源部組成,執(zhí)行層由調度運行中心、市場營銷部和變電工區(qū)等部門組成。
1、無功電壓管理領導小組
建立以主管生產的副局長為組長的無功電壓管理領導小組,領導小組成員由生技、企管、培訓、調度、營銷、變電等單位或部門負責人組成。
2、管理部門和執(zhí)行部門
生技部為無功電壓的歸口管理部門;考核管理部門為企管部;人力資源部為培訓管理部門;執(zhí)行部門為調度中心、營銷部、變電工區(qū)。歸口管理部門和執(zhí)行部門各設一名專職或兼職無功電壓管理專責。XX電網(wǎng)從事電壓無功工作的專(兼)職管理技術人員數(shù)量達52名,其中大專及以上學歷人員6名,占電壓無功管理技術人員的11.54%,中專及以下學歷人員46名,占電壓無功管理技術人員的88.46%。
為使電壓管理工作更加符合規(guī)范要求,加強對電壓質量的管理考核,向客戶提供合格電壓的電力,我局實行了無功電壓管理經(jīng)濟責任制。
二、日常管理工作流程、對本局今年無功電壓管理工作目標的確定。
無功電壓管理工作,由生產技術部核定年度目標值,統(tǒng)計結果逐月考核兌現(xiàn)。生產技術部負責完成綜合電壓合格率指標;變電工區(qū)、調度中心負責完成A類電壓合格率指標;市場營銷部負責完成B、C、D類電
壓合格率指標。電壓合格率指標考核到二級部門。各班(隊、所)由各部門自行考核。
局每季度召開無功電壓分析會,研究解決無功電壓管理存在的問題和缺陷,推廣先進的管理經(jīng)驗和做法,不斷提升無功電壓管理水平。
三、主網(wǎng)無功設備現(xiàn)狀(填表1-表6)1、電網(wǎng)簡介
XX電網(wǎng)現(xiàn)有110千伏、35千伏、10千伏、0.38千伏、0.22千伏五個電壓等級。擁有110千伏變電站4座,總容量193兆伏安;35千伏變電站18座,總容量163.2兆伏安。110KV線路6條,總長度149.3千米;35KV線路22條,總長度293.15千米。小型發(fā)電機組情況:水電站三座發(fā)電總功率5.5MW;XXX發(fā)電廠發(fā)電總功率12MW。
2、無功設備配置情況
(1)、核對附表各局設備情況,補充修改的標紅(見附表1)XX電網(wǎng)110千伏變電站主變總容量193兆伏安,補償容量23.1兆乏,補償率11.97%。35千伏變電站總容量163.2兆伏安,補償容量18.44兆乏,補償率11.30%。與國家電網(wǎng)公司電力系統(tǒng)無功補償配置技術原則規(guī)定的補償率15%以上標準存在一定的差距。
(2)、小水火電的無功出力,(機組力率按0.85考慮)總的無功出力不足,尤其XXX電廠發(fā)電期間明顯影響到XX110千伏變電站35千伏側功率因數(shù)。
3、電壓無功調控能力分析(1)、技術手段
我縣110千伏變電站主變5臺,全部為有載調壓變壓器。35千伏變電站主變28臺,有載調壓主變僅15臺,有載調壓比例為53.57%。同時,
因主變并運必須等電壓調整的關系,全局真正能夠實現(xiàn)有載調壓的35千伏變電站僅8座(城關、胡族、橋溝、武昌、草廟、馬崗、楊集、鳳凰新城變電站),影響到主設備的電壓調控能力。
由于我縣各變電站電容器均不能自動分級補償,所以即使變電站綜自廠家設備具備VQC調節(jié)功能,也無法實現(xiàn)VQC電壓無功動態(tài)調節(jié)模式。
10千伏配變分接頭調壓范圍基本為±2.5%,當季節(jié)性高峰負荷到來時的,臺區(qū)對低電壓的調壓幅度不夠。
(2)、設備配置狀況
110千伏變電站主變5臺,全部為有載調壓變壓器。35千伏變電站主變28臺,有載調壓主變僅15臺,有載調壓比例為53.57%。110千伏變電站主變補償率11.97%。35千伏變電站主變補償率11.30%。均存在一定的無功缺口。
(3)、監(jiān)控手段情況,調度是否能全面掌握各站電壓、功率因數(shù)等。
XX縣電業(yè)局調度中心使用PDS201*電網(wǎng)調度自動化系統(tǒng)實時監(jiān)測系統(tǒng),能夠全面掌握各站負荷、電壓、功率因數(shù)等運行參數(shù)。
4、各電壓等級系統(tǒng)運行水平、功率因數(shù)情況
通過不斷的電網(wǎng)建設改造和采取技術降損及管理降損措施,我局線損率指標得到不斷改善。201*年我局綜合線損率達到XX%,低壓綜合線損率達到XX%以下。
XX各級電網(wǎng)電壓調整立足于有載調壓變壓器,現(xiàn)系統(tǒng)內110kV主變均為有載調壓變壓器。35kV有載調壓主變15臺,有載調壓比例為53.57%。由于我縣位于信陽最東端,缺乏大的電源支撐,電壓水平受華豫電廠及系統(tǒng)220kV電壓影響很大。夏季負荷高峰期間部分變電站電壓偏低;其
它季節(jié),各變電站普遍存在電壓偏高的問題,尤其在后夜更為嚴重。日峰谷負荷時段電壓波動大,調壓困難。在負荷高峰時段,即使將所有調壓措施都予以實施,電壓仍偏低;而后夜負荷低谷時段,即使退出所有無功補償電容器,電壓仍較高。
功率因數(shù)情況:110千伏變電站主變二次側功率因數(shù)平均值達到0.98;35千伏變電站主變二次側功率因數(shù)平均值達到0.93左右;10千伏配變二次側功率因數(shù)平均值達到0.90。5、電壓監(jiān)測點設置情況(填表7)
XX縣電網(wǎng)設置A類電壓監(jiān)測點17個,B類電壓監(jiān)測點3個,C類電壓監(jiān)測點3個,D類電壓監(jiān)測點35個。6、諧波用戶及諧波測試開展情況
我縣無諧波源用戶,但已制定諧波管理制度。每年請市公司變檢工區(qū)對系統(tǒng)110千伏變電站進行諧波檢測試驗,發(fā)現(xiàn)問題及時予以整改處理。
四、配網(wǎng)無功設備現(xiàn)狀(填表8)
1、10KV線路條數(shù),城區(qū)線路條數(shù)、農電線路條數(shù),平均供電半徑,配變臺數(shù),其中城區(qū)公變臺數(shù)、農電公變臺數(shù),配網(wǎng)無功補償裝置臺數(shù)、容量,其中10KV無功補償裝置臺數(shù)、容量,10KV無功補償裝置臺數(shù)、容量等,補償度偏低否。
截至201*年底,我縣共有10KV線路82條,其中城區(qū)線路22條,農村線路60條。10KV平均供電半徑17.7千米。
2、監(jiān)控手段情況,調度是否能全面掌握電壓、功率因數(shù)等。XX縣電業(yè)局調度中心使用PDS201*電網(wǎng)調度自動化系統(tǒng)實時監(jiān)測系統(tǒng),僅能掌握變電站出線負荷、電壓、功率因數(shù)等運行參數(shù),而不能
全面掌握線路末端電壓、功率因數(shù)情況。末端電壓通過C類、D類電壓監(jiān)測點調取運行參數(shù)。
3、配網(wǎng)經(jīng)濟運行水平
XX縣電業(yè)局201*年10KV線路損耗、400KV臺區(qū)損耗。
XX縣電業(yè)局供電區(qū)域內110(66)kV變電所主變二次側功率因數(shù)平均值達到0.98;35kV變電所主變二次側功率因數(shù)平均值達到0.93;10(6)kV配電變壓器二次側功率因數(shù)平均值達到0.89。
4、用戶無功補償情況及力率考核標準,201*年力率獎懲情況。對于新增用戶均按20%-40%設計配置無功補償裝置。全縣100KVA及以上專變執(zhí)行了力率調整電價。201*年度,我局執(zhí)行力率調整電價對功率因數(shù)不合格用戶扣罰金額192萬元,對合格用戶獎勵金額69萬元。在一定程度上鼓勵了廣大客戶安裝無功裝置的積極性,改善了配電網(wǎng)無功平衡狀況。
五、無功電壓管理存在的主要問題及解決措施1、管理方面存在的主要問題
管理人員責任心不高、素質參差不齊,管理能力需加強。解決措施:加強人員培訓,深化無功電壓管理的標準、制度建設,建章立制規(guī)范管理人員的工作方法,強化各級管理人員的責任意識。
2、規(guī)劃設計方面存在的問題
規(guī)劃設計在無功方面存在標準偏低的問題。如我縣201*年建成的清河110千伏變電站設計補償率12%,補償率偏低。201*年建成的楊集35千伏變電站補償率20%,補償率雖達到要求但不能實現(xiàn)自動分級補償,無功調壓均需手動,裝備仍然落后。
解決措施:無功規(guī)劃要與電網(wǎng)規(guī)劃對接,提高無功設計標準,改善主網(wǎng)無功狀況。
3、無功調壓設備及無功補償裝置方面的主要問題
我局35千伏變電站主變28臺,有載調壓主變僅15臺,有載調壓比例為53.57%,35千伏變電站主變調壓能力不足。主網(wǎng)無功補償裝置19臺,設備可用率100%。110千伏變電站主變補償率11.97%。35千伏變電站主變補償率11.30%。均存在一定的無功缺口。
10千伏配網(wǎng)線路82條,有29條安裝電容器補償,補償安裝率36.36%,設備可用率93.1%。配變分接頭調壓范圍基本為±2.5%,當季節(jié)性高峰負荷到來時的,臺區(qū)對低電壓的調壓幅度不夠。
解決措施:
(1)做好全網(wǎng)無功優(yōu)化計算與優(yōu)化補償建設工作。
根據(jù)電網(wǎng)和負荷發(fā)展需求,開展無功優(yōu)化補償建設,按照全面規(guī)劃、合理布局、就地平衡的無功補償原則,加強無功容量配置建設和優(yōu)化,采用無功動態(tài)補償裝置,努力作到無功分層、分壓、動態(tài)就地平衡。
(2)提升變電站無功補償能力。
將提升變電站集中補償?shù)难a償率納入工作計劃。201*年完成對XX、胡族、祖師、城關、橋溝等10座35KV變電站補償增容。201*年將繼續(xù)對城關、陳集、徐集、泉河、橋溝、黎集35KV變電站實施補償增容,對5座35KV簡易變電站安裝補償裝置,提升變電站無功補償能力。
(3)提升10KV線路無功補償能力。在采取多項治理措施后,對功率因數(shù)較低的10KV線路,安裝線路無功自動跟蹤補償裝置。201*年對線路長、負荷重的10條10KV線路加裝自動跟蹤無功補償裝置,總容量3800kvar,以提高功率因數(shù)并改善線路末端的電壓狀況。
(4)提升公用配變及用戶側無功補償能力。
公用配變補償安裝按標準執(zhí)行,新增用戶均設計合理的無功配置,同時認真執(zhí)行100KVA及以上專變用戶功率因數(shù)考核,督促用戶安裝無功補償裝置,減少線路無功流動,從而降低線路損耗,改善線路電壓質量。
4、電壓監(jiān)測點設置方面的主要問題
新增變電站未及安裝電壓監(jiān)測設備,A類電壓監(jiān)測點設置不足。解決措施:積極與廠家聯(lián)系按標準配置好電壓監(jiān)測設備,同時請廠家技術人員對原有設備檢查消缺。
5、諧波管理問題無。
6、對用戶無功設備及指導管理問題已制訂實施用戶設備力率管理標準。六、配網(wǎng)低電壓、低功率因數(shù)問題
XX縣201*年低電壓用戶涉及32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、93個村、17945戶、54843人、涉及配變臺區(qū)384臺。解決措施:201*年我局組織實施110KV變電站增容改造一座、35KV變電站增容改造三座,新增35KV簡易變電站布點三個;新建(改造)10KV供電線路36條、總長度57.38KM;新建(改造)0.4KV供電線路170條、總長度33.88KM;增容改造10KV配電臺區(qū)384個,其中新增臺區(qū)布點105個,增容臺區(qū)279個。變電站補償增容2.4兆乏;10KV供電線路安裝補償裝置10臺,總容量3.8兆乏。
201*年將繼續(xù)加大電網(wǎng)供電能力建設、無功補償建設。七、2102年主要工作目標及工作計劃
1、建立完善無功電壓管理的標準體系,在市公司指導下試行無功
電壓管理標準和工作標準。
2、加大對電網(wǎng)結構建設的投入。為提升主網(wǎng)供電能力,加快完成古城110KV輸變電工程。
3、提升主網(wǎng)供電能力,自籌資金105萬元積極實施蔣集、沙河、洪埠、泉河、陳集35KV變電站主變增容工程。
4、自籌資金43萬元新建觀堂簡易變電站一座,有效縮短觀堂鄉(xiāng)10KV供電半徑。
5、自籌資金270萬元,積極實施10KV配網(wǎng)臺區(qū)新增及增容改造工程。
6、自籌資金100萬元,繼續(xù)對變電站及農村負荷較重、線路較長的10KV線路安裝無功自動跟蹤補償裝置。
7、加強負荷監(jiān)測,積極實施主、配變增容調整和配變三相平衡工作。
八、建議
我局無論在無功電壓管理能力還是在管理經(jīng)驗上都存在很大的不足,請上級部門加大對我們的指導和幫扶,以不斷提升我們的無功電壓管理水平。
XX縣電業(yè)局二0一二年二月
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