鍋爐焊接技術(shù)總結(jié)
鄭州泰祥熱電#1機(jī)組發(fā)電工程
鍋爐焊接工程技術(shù)總結(jié)
鄭州泰祥熱電#1機(jī)組安裝工程受監(jiān)焊接工程從201*年4月15日焊接1#爐膜式水冷壁第一道口開始,至201*年4月15日,基本具備水壓試驗(yàn)的條件,歷時12個月的時間,于201*年5月15日,1#鍋爐水壓試驗(yàn)一次成功。本焊接工程受監(jiān)焊口共計(jì)11276道.其中合金鋼焊口5326道,異種鋼焊口876道,中大徑焊口97道,小徑管焊口10647道,熱處理焊口74道。本焊接工程所涉及的材料主要有20G、15CrMoG、12Cr1MoVG,都是我們常見的焊接性比較好的材料。
在焊接施工過程中,我們共投入高壓焊工15人,普通焊工40人,共完成11276道I、Ⅱ類焊接接頭(Ф76以下雜項(xiàng)不計(jì)),無損檢測一次合格率為97.91%,不合格焊口有218道。對鍋爐合金鋼部件我們按要求進(jìn)行了100%復(fù)檢。
開工伊始,我們依據(jù)施工組織總設(shè)計(jì),根據(jù)公司程序文件編制了《質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》,并制定了一系列質(zhì)量管理辦法,如《焊接質(zhì)量管理制度》、《焊接工藝及熱處理施工質(zhì)量保證措施》、《焊接材料管理規(guī)定》、《焊接獎懲條例》等。
在施工過程中,我們嚴(yán)格按照《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》來嚴(yán)格規(guī)范焊接工作,并按《電力建設(shè)施工、驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)評》進(jìn)行驗(yàn)收。在具體施工過程中,我們主要做了如下工作:每一分項(xiàng)工程開工前,我們及時做好焊前準(zhǔn)備工作,包括施工機(jī)具、施工人員、焊材等的準(zhǔn)備。由焊接技術(shù)人員依據(jù)焊接施工組織設(shè)計(jì)編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書、焊接工藝卡,并對每一位操作人員進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底,并要求每一位操作人員在交底單上簽字,高壓焊工正式施焊前必須進(jìn)行崗前練習(xí),合格后方可施焊。我們要求每位焊接人員做好自檢工作,及時填寫的自檢記錄,并做好焊后檢查,清理工作。焊接工作完畢后,做好三級檢查,四級驗(yàn)收工作,需監(jiān)理認(rèn)可簽字的,及時填報(bào)驗(yàn)收評定表報(bào)監(jiān)理。在焊接工作中我們根據(jù)項(xiàng)目部制定的《焊接獎懲條例》對每一位焊工進(jìn)行考核,調(diào)動了焊工的積極性,提高了工程的焊接質(zhì)量。在焊接資料整理工作中,我們做到了與工程進(jìn)度同步。
當(dāng)然在施工中我們也有不少教訓(xùn),如在水冷壁的焊接施工中,由于部分焊工近期中斷焊接工作,操作不太順手,影響了一次合格率,后來我們加強(qiáng)了現(xiàn)場的培訓(xùn)工作,專門請立新監(jiān)理公司的焊接監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場示范指導(dǎo),一次合格率很快就達(dá)到95%以上。另外在下降管的施工過程中,我們在監(jiān)理的指導(dǎo)下,采用焊接反變形措施,避免了以前焊接大徑厚壁管變形不容易控制的問題。在施工過程中,我們揚(yáng)長避短,通過向各方學(xué)習(xí),彌補(bǔ)我們的不足,豐富我們的施工管理經(jīng)驗(yàn)。
總之,在電站建設(shè)工作中,焊接專業(yè)的重要性不言而喻。安裝質(zhì)量的優(yōu)劣,很大程度上取決于焊接質(zhì)量的好壞,任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)紕漏,都有可能造成大的質(zhì)量事故,甚至危及到機(jī)組的正常運(yùn)行。所以在具體的焊接工作中必須要扎扎實(shí)實(shí)做好每一步,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),不留任何隱患,向業(yè)主交一個優(yōu)良工程。
山東迪爾安裝集團(tuán)有限公司泰祥項(xiàng)目部201*年5月20日
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淮南田集電廠1號機(jī)組焊接工程技術(shù)總結(jié)
淮南田集電廠是我公司安裝的第二個具有600MW的工程,該工程我公司承建其中的1號機(jī)組的設(shè)備安裝任務(wù),也是我公司的第一個投標(biāo)工程。由于該工程的設(shè)計(jì)、制造及設(shè)備供貨涉及的單位較多,從各方面來看均有其一定的特點(diǎn),對該工程從不同的方面進(jìn)行總結(jié)具有一定的意義。
1工程概況
淮南煤電基地田集電廠建設(shè)規(guī)模為2×600MW超臨界機(jī)組工程,由上海電力股份公司和淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限公司共同出資,雙方的投資比例各別為50%,工程總投資47.85億元。田集電廠系新建區(qū)域性電廠。位于安徽省淮南市田集鄉(xiāng)境內(nèi),距離淮南市區(qū)約30公里。廠址處于田集機(jī)修廠以東,廟西村以西,阜淮鐵路潘集西站以北的區(qū)域內(nèi)。華東電力設(shè)計(jì)院承擔(dān)著本工程的總體設(shè)計(jì),由浙江電力建設(shè)監(jiān)理有限公司對本工程實(shí)施建設(shè)全過程監(jiān)理。焊接專業(yè)主要負(fù)責(zé)我公司承擔(dān)范圍內(nèi)所有與焊接有關(guān)的焊接及焊接管理工作。機(jī)組主要參數(shù)如下:
上海電氣集團(tuán)股份有限公司(上海鍋爐廠有限公司)生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓直流爐,單爐
膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。鍋爐(B-MCR工況)參數(shù)如下:
過熱蒸汽流量:1913t/h過熱蒸汽出口壓力25.4Mpa(g)過熱蒸汽出口溫度571℃再熱蒸汽流量:1586t/h再熱蒸汽進(jìn)口壓力4.29Mpa(a)再熱蒸汽出口壓力4.10Mpa(a)再熱蒸汽進(jìn)口溫度310℃再熱蒸汽出口溫度569℃省煤器進(jìn)口給水溫度282℃
鍋爐效率93.5%(BRL)
空預(yù)器型式三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器汽機(jī):
型式:超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸雙背壓、凝汽式、八級回?zé)岢槠。額定功率MW600額定主汽門前壓力(Mpa)24.2額定主汽門前溫度(℃)566額定再熱汽閥前溫度(℃)566汽輪機(jī)低壓缸排汽背壓為11.8Kpa補(bǔ)給水量3%最終給水溫度為280℃加熱器級數(shù)(包括除氧器)8
2焊接工程簡介
2.1本機(jī)組承壓部件焊口較以往工程多,鍋爐水壓焊口39267只(含部分零星管路)。主蒸汽管道焊口37只,高壓主給水管道焊口113只,主蒸汽旁路、給水旁路以及高壓導(dǎo)汽管道、抽汽管道等焊口70多只。
2.2承壓部件的鋼材種類較多,主要有:SA210-C、SA213-T12、SA213-T22、SA213-T23、SA213-T91、15CrMo、SA335-P11、SA335-P22、SA335-P91、W36、SA213-TP347H及18-8型不銹鋼等,具體鋼材牌號有近20種。其中國內(nèi)剛才按國標(biāo)(GB)或冶標(biāo)(YB)供貨,國外鋼材鍋爐部分按ASME標(biāo)準(zhǔn)供貨。
2.3鍋爐本體受熱面組合從201*年1月底開始,3月份大件吊裝,至11月5日水壓試驗(yàn)完成,共完成水壓焊口39267只;汽機(jī)組合工作從201*年8月開始,同時在鍋爐上進(jìn)行安裝,到201*年2月底完成主汽、給水水壓焊口200只,至沖管前汽機(jī)共完成主汽、給水、導(dǎo)汽、抽汽等高壓焊口500余只,中低壓管道3500多噸。(表1)
表1
鍋爐汽機(jī)組合開始06年1月06年9月水壓焊口完成情況
安裝焊口(只)251791組合焊口(只)1408863焊接工作特點(diǎn)
3.1
淮南田集電廠1號機(jī)組的焊接施工準(zhǔn)備,是歷來工程中做的較好的
一個。3.1.1由于供貨充分,汽機(jī)、鍋爐所引用的標(biāo)準(zhǔn)相同同,施工組織相當(dāng)順利,施工過程中減少壓力。水壓前項(xiàng)目部總工、焊接科的努力下,田集業(yè)主連續(xù)召開了兩次焊接專題協(xié)調(diào)會,會上詳細(xì)地討論了培訓(xùn)、施工及檢驗(yàn)中所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程,甚至具體到某些特殊、重要部件的無損檢測比例,為施工起到了重要的指導(dǎo)作用。會上田集質(zhì)監(jiān)站專業(yè)人員除提出業(yè)主的要求外,還充分地聽取了施工單位的意見,尤其在進(jìn)口焊接材料、鋼材供應(yīng)方面,給予我們很大的幫助,使我們的首批焊工能及時地于201*年12月份開始培訓(xùn),為進(jìn)一步的施工創(chuàng)造了條件。
3.1.2由項(xiàng)目部總工牽頭,焊接科專業(yè)人員組織各部門及工地編寫了“田集電廠一號機(jī)組安裝工程《焊接專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)》”該技術(shù)文件對后來的施工技術(shù)及質(zhì)量管理起到了重要的指導(dǎo)及規(guī)范作用。
3.2焊前練習(xí)工作較以往工程管理嚴(yán)格。
焊接科下發(fā)了“焊前練習(xí)管理制度”,各工地焊接班長對上崗前的練習(xí)能正確對
待,焊前練習(xí)流程(圖1)控制得很好。為了使焊工盡快地適應(yīng)將要施工的部位,我們制作了仿末級級過熱器管排練習(xí)架、仿聯(lián)箱管座十字練習(xí)架。在焊前練習(xí)的過程當(dāng)中,我們受到了華能質(zhì)監(jiān)站專業(yè)人員及德方專家的指導(dǎo),對我們的焊前練習(xí)提出了不少意見,使我們的焊前練習(xí)工作進(jìn)行地更加完善,為保證工程焊接質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。
是焊工上崗施焊練習(xí)結(jié)果驗(yàn)評否焊前練習(xí)焊工評定班長分工任務(wù)確定焊工接受交底圖1焊前練習(xí)控制流程
3.3本工程檢驗(yàn)要求高。鍋爐受熱面焊口100%無損檢驗(yàn),末級級過熱器和末級再熱器分隔屏過熱器焊口100%的射線探傷檢驗(yàn)。
4焊接施工過程
4.1鍋爐焊接施工:
4.1.1地面組合:
201*年1月份鍋爐受熱面組合工作全面開始,陸續(xù)經(jīng)過近四個月的奮戰(zhàn),完成了“W”水冷壁、包墻過熱器、省煤器及二、三、四級過熱器的組合工作,共完成焊口3086道,無損檢驗(yàn)一次合格率最低95.3%。其間我們對三、四級過熱器的1000道X20CrMoV121(F12)焊工投入了較多的精力。為保證F12綱焊接順利進(jìn)行,我們從上到下都進(jìn)行了周密部署。首先是施工技術(shù)準(zhǔn)備及技術(shù)交底進(jìn)行的比較扎實(shí):焊接技術(shù)員及熱處理技術(shù)員均編寫出詳細(xì)的施工措施,經(jīng)各級嚴(yán)格審批后,在分公司的組織下,進(jìn)行了鉗工、焊工、熱處理工、無損檢驗(yàn)人員及電源班等方面的技術(shù)交底,總工和施管科及質(zhì)檢站專業(yè)人員都做了重要指示;第二,我們挑選了6名具備F12鋼焊接資格的焊工進(jìn)行焊前練習(xí),從中選拔出4名操作技術(shù)較穩(wěn)定的焊工承擔(dān)此項(xiàng)任務(wù);第三,精心組織施工,使鉗工準(zhǔn)備、焊前預(yù)熱、焊接、熱處理、檢驗(yàn)幾個環(huán)節(jié)統(tǒng)籌安排,減少了施工中相互制約造成的窩工現(xiàn)象,提高了勞動效率。熱處理工每天早上6點(diǎn)就趕到現(xiàn)場進(jìn)行焊前預(yù)熱工作,保證鉗工、焊工8點(diǎn)上班后馬上投入對口焊接工作。焊口的氬弧焊打底工作由每組操作水平較高的焊工擔(dān)任,使每道焊口的根部質(zhì)量得到有效的保證。鉗工在熱處理前用#22鉛絲將每根管子固定好,防止熱處理引起的變形。焊接完畢,熱處理工在最短的時間內(nèi)做好準(zhǔn)備工作,于晚上11點(diǎn)將焊口處理完,第二天中午試驗(yàn)室人員對焊口進(jìn)行無損檢驗(yàn),一般在下午4點(diǎn)前就將檢驗(yàn)結(jié)果通知工地。就這樣,經(jīng)過我們多方努力,地面組合的1000道F12鋼焊口用時45天,檢驗(yàn)合格率達(dá)到96%。
雖然我們在焊口施工方面進(jìn)行了周密的部署,焊口質(zhì)量達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),但我們對一般結(jié)構(gòu)的焊接有所忽視。在二級過熱器的組合過程中,防磨瓦的焊接質(zhì)量較差,在組合的初期,多次受到華能質(zhì)監(jiān)站的批評。隨后,我們對二級過熱器所有的防磨瓦焊縫進(jìn)行了修補(bǔ)。為防止同樣問題在三、四級過熱器再次發(fā)生,我們編制了“蛇行管排防磨瓦焊接記錄表”,將防磨瓦的焊接工作落實(shí)到人,每位焊工在焊完防磨瓦后,要在“記錄表”上簽字,同時,質(zhì)檢員也進(jìn)行驗(yàn)收簽字。由于責(zé)任層層落實(shí),使得我們最終將一般結(jié)構(gòu)的焊接質(zhì)量得到有效的控制。4.1.2安裝階段:
6月份本體大件吊裝開始后,我們的工作中心從地面組合轉(zhuǎn)移到高空安裝。為了在緊張的施工當(dāng)中保證每一道焊縫的質(zhì)量,我們采取了焊工新老強(qiáng)弱搭配,技術(shù)員、質(zhì)檢員加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查,及時替換技術(shù)不穩(wěn)定的焊工等一系列措施,一鼓作氣,于10月25日前完成水壓焊口近201*0道。焊口一次檢驗(yàn)合格率在94.96%-100%之間水壓試驗(yàn)無一焊口滲漏。無論是焊縫的外觀質(zhì)量還是無損檢驗(yàn)等都受到華能質(zhì)監(jiān)站及德國專家的好評。在安裝階段,有以下幾個方面需要回顧:
a在34M標(biāo)高包墻進(jìn)口集箱、斜水冷壁出口集箱連接散管安裝的1500道焊口施工當(dāng)中,部分焊口氬弧焊打底后放置一到兩天沒有蓋面的不良情況,華能質(zhì)監(jiān)站對此很不滿意,以書面通知我們要求限期整改。盡管我們以最快的速度將未蓋面的焊口焊完,但該部位由于工期緊、人員少造成的工序混亂,導(dǎo)致質(zhì)量失控的狀況暴露出我們質(zhì)量管理方面的漏洞。隨后制定了預(yù)防改正措施,并在工地班組以各種形式教育職工,提高大家的質(zhì)量意識,防止類似事情再發(fā)生。
b在F12鋼大徑管的焊接施工當(dāng)中,我們反復(fù)參閱了相關(guān)資料,認(rèn)真編寫出F12鋼大徑管焊接施工措施,進(jìn)行了聯(lián)合交底。在施工當(dāng)中,根據(jù)現(xiàn)場的具體情況,在與德國專家充分論證、取得華能質(zhì)監(jiān)站的同意下,我們成功地采用F12鋼大徑管“低溫打底”及“第一層打底用SGCrMo2焊絲”的工藝,高質(zhì)量地完成了32道F12大徑管焊口的焊接任務(wù)。
4.2汽機(jī)焊接施工
4.2.1從96年9月中旬開始,我們進(jìn)行主蒸汽及主給水管道的組合工作,經(jīng)過22天的努力,在汽機(jī)焊接班及熱處理班的拼搏奮戰(zhàn),完成主蒸汽管道焊口10道、主給水管道焊口4道。在一號爐水壓試驗(yàn)中,汽機(jī)部分的相關(guān)系統(tǒng)共有83道焊口參與試驗(yàn),焊口無一出現(xiàn)問題。汽機(jī)部分主要焊口的情況見表2。
表2
序號12部件名稱主蒸汽管道主蒸汽旁路汽機(jī)主要高壓焊口統(tǒng)計(jì)
規(guī)格Φ377×50Φ133×20Φ273×36焊口數(shù)7235合格率95.83%97.14%鋼材牌號15Cr1Mo1V15Cr1Mo1VΦ194×173主給水管道15MnSiΦ273×24Φ325×284567給水旁路高壓導(dǎo)汽管道高加抽汽管道生產(chǎn)抽汽管道15MnSi15Cr1Mo1V12Cr1MoV12Cr1MoVΦ219×25Φ273×36Φ159×8Φ377×174333943100%100%97.43%95.35%14997.99%4.2.2在汽機(jī)設(shè)備管道的焊接施工當(dāng)中,值得一提的有以下兩點(diǎn):
a由于各方面多次強(qiáng)調(diào)施工工藝紀(jì)律,使得一號機(jī)組大徑管焊口均采用了多層
多道的焊接工藝,徹底根除了以往施工當(dāng)中大徑管焊縫單層厚度超標(biāo)(最多可達(dá)10mm)的嚴(yán)重錯誤做法。這樣,減少了焊縫缺陷產(chǎn)生的幾率,保證了焊縫的綜合機(jī)械性能,切實(shí)地做到替業(yè)主著想,為業(yè)主服務(wù)的宗旨。
b在中低壓管道施工中,我們堅(jiān)持大多數(shù)管道采用氬弧焊打底/電焊蓋面的焊接方法,有效地提高了中低壓管道的檢驗(yàn)合格率,防止了試運(yùn)行當(dāng)中中低壓管道焊口滲漏的現(xiàn)象,節(jié)約了試運(yùn)行周期。
5焊接質(zhì)量技術(shù)管理
5.1焊接技術(shù)準(zhǔn)備工作周密詳實(shí),管理工作上下協(xié)調(diào)一致。
5.1.1開工初期,由于公司焊接培訓(xùn)中心的大力支持,焊接工藝評定工作按期完成。為焊接技術(shù)文件、施工組織設(shè)計(jì)及措施的編制奠定了基礎(chǔ)。
5.1.2焊工培訓(xùn)工作按計(jì)劃及時完成,在業(yè)主的大力協(xié)助下,外方焊接專家對焊工的確認(rèn)工作在開工前均已完成,為施工的順利進(jìn)行及人員的合理調(diào)配創(chuàng)造了條件。5.1.3焊接技術(shù)管理文件如“焊前練習(xí)制度”、“焊接材料管理制度”及“焊接施工交底制度”等文件得到了有效的落實(shí)。工地接到這些問件后,不僅組織大家學(xué)習(xí),還將其中的條款在進(jìn)行班組建設(shè)時轉(zhuǎn)化成班組的管理細(xì)則,使全體成員都明白自身的職責(zé)。
5.1.4焊接技術(shù)服務(wù)工作到位,技術(shù)員、施管科焊接專業(yè)人員時刻深入現(xiàn)場,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,積極參與到重要部件(如有F12鋼焊口部件)的焊接施工當(dāng)中。
5.2加強(qiáng)焊接工程質(zhì)量意識教育5.2.1建立健全質(zhì)量保證體系(見圖2)
圖2
焊接質(zhì)量保證體系
各施工班組各工地質(zhì)檢員、技術(shù)員施管科專業(yè)人員質(zhì)檢站專業(yè)人員分公司總工程師5.2.2進(jìn)行全員質(zhì)量管理,積極開展QC小組活動。鍋爐工地焊接QC小組,他們從工程開始就將活動的目標(biāo)定在攻克F12鋼小徑管焊接質(zhì)量問題,確定了“嚴(yán)格施工工藝,確保F12鋼焊接質(zhì)量”的課題,通過小組全體成員的努力,圓滿的完成了小組的任務(wù),解決了施工難題。其“嚴(yán)格施工工藝,確保F12鋼焊接質(zhì)量”成果在1997年的發(fā)布會上連連獲獎(見表3)。
表3
會議名稱舉辦單位QC成果獲獎統(tǒng)計(jì)地點(diǎn)獲獎名次發(fā)布人蘇杲劍員箐華蘇杲劍員箐華蘇杲劍員箐華西北電管局1997年西北電管局蘭州市第1名QC成果發(fā)布會西北電管局1997年原電力部無錫市第2名QC成果發(fā)布會西北電管局1997年建設(shè)部昆明市第16名QC成果發(fā)布會后經(jīng)建設(shè)部推薦,評為1997年全國基建行業(yè)優(yōu)秀QC成果5.3焊接材料管理較以往工程有很大的提高
5.3.1在華能質(zhì)監(jiān)站的要求下,汽機(jī)和鍋爐兩個焊接班對三級焊條庫進(jìn)行了徹底翻修,購買、改造了焊條烘烤箱,對保溫性能不好的保溫箱進(jìn)行更換,焊條保溫桶人手一個。
5.3.2焊接材料的領(lǐng)用、烘烤、發(fā)放、回收等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),詳細(xì)記錄,質(zhì)檢站定期檢查。規(guī)范了焊接材料管理程序,確保了施工質(zhì)量,未發(fā)生一起錯用焊條的事件。5.4金屬試驗(yàn)室把關(guān)嚴(yán)格,配合積極。金屬試驗(yàn)室除按要求作好檢驗(yàn)工作外,還積極主動地配合工地尋找缺陷存在的原因。試驗(yàn)室主任、三級檢驗(yàn)員盧印容同志在連續(xù)發(fā)現(xiàn)4個焊口出現(xiàn)同一缺陷后,帶著底片領(lǐng)著技術(shù)員會同焊接人員到現(xiàn)場分析原因,避免了同類缺陷再次發(fā)生。也從一個側(cè)面反映出質(zhì)量問題齊抓共管的局面。
6研成果通過以上幾個方面的簡單介紹可以看出,我們雖然通過各方努力,解決了焊接施工中的一些問題,工作中取得了一些進(jìn)步,但也暴露出我們在焊接施工當(dāng)中的一些問題,前車之轍,后車之鑒。其他的如焊接資源的合理配制問題、焊工資格的確定、焊接管理機(jī)制等問題,還需要大家共同探討,有待于以后解決。
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