煅燒1#汽輪機卡阻處理的工作總結(jié)
處理煅燒1#汽輪機卡阻現(xiàn)象的
工作總結(jié)
一、汽輪機檢查原因:
在接到煅燒車間的1#汽輪發(fā)電機組無法盤車的情況下,對1#機組無法盤車的原因進行逐步排查。機組正常停機一個多月后,而無法盤車,我們對初步考慮是動靜部件之間有卡阻點,影響轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動。為確定,是汽輪機側(cè)還是發(fā)電機側(cè)的卡澀,首先對桶式聯(lián)軸器進行了解體,進行了盤車。發(fā)現(xiàn)發(fā)電機和減速機構(gòu)能盤動,而帶上聯(lián)軸器后,就無法進行盤車。為進一步確定是汽機的軸承箱或汽缸內(nèi)的卡澀,先對軸承箱的瓦進行了開箱檢查。清理箱體內(nèi)各動靜接合部件,及部分的銹蝕部件進行了盤車,結(jié)果能盤動。
二、汽輪機檢查項目:
1、在解開汽輪機側(cè)的聯(lián)軸器的情況下,檢查了汽輪機的盤車裝置。
2、檢查汽輪機1#支承軸上、下部分瓦面磨損情況。3、檢查主、輔推力瓦磨損情況。對推力瓦塊進行了研刮,使之與推力盤接觸良好。
4、測量清理后的汽輪機主軸的軸向竄動量(清理后的竄動量:0.22mm)。及1#、2#軸清理前后的橋規(guī)間隙。(清理前:1#橋規(guī):1.06mm;2#橋規(guī)0.83mm。清理后:1#橋規(guī):1.07mm;2#橋規(guī)0.83mm)5、檢查1#球面的中分面情況。
6、檢查穩(wěn)流網(wǎng)銹蝕情況,并進行了除銹。
7、檢查發(fā)電機前、后端箱體油封情況。對松動的油擋進行了處理。
8、檢查發(fā)電機前、后端的軸瓦面情況。對超過60°的接觸角的瓦面進行了修整。
三、發(fā)現(xiàn)的問題及處理:
1、主推力瓦下部有拉痕,修刮磨損部位,并修刮進油楔,
主軸主推力瓦磨損區(qū)域推力盤
2、1#支承瓦,最低一塊有拉痕,同時軸頸也有拉痕。修刮下瓦的瓦面,用水砂紙粘潤滑油拉磨,消除軸頸的突出紋路。
輔助推力瓦主助推球體力瓦瓦枕支承瓦主軸
3、3#軸承箱蓋的油擋松動,用碾打的方式,進行了緊固。銅油擋減速箱端松動位置發(fā)電機端3#軸承箱蓋
4、3#、4#瓦的下瓦磨損超過60°的接觸角,對此進行了修整。
烏金層接觸面
201*年5月28日
檢修車間
擴展閱讀:201*年汽機專業(yè)工作總結(jié)1
201*年汽機專業(yè)工作總結(jié)
201*年汽機專業(yè)在分廠和部門的正確引導下,以及各級領(lǐng)導的關(guān)心和支
持下,本著扎實工作、不斷進取得工作態(tài)度,以提高專業(yè)實操和理論水平為目標,以保證機組安全可靠為重點,強化班組管理,利用機組大小修及平時的設(shè)備正常巡檢,消除了設(shè)備存在的隱患,保證了機組的安全生產(chǎn)和平穩(wěn)發(fā)展,較好的完成了年初制定的生產(chǎn)目標。一、設(shè)備運行及檢修、停機情況
1、201*年#1汽輪機發(fā)電機組共運行6502.72小時,發(fā)電量29958.34萬kw,2#汽輪機發(fā)電機組共運行6665.6小時,發(fā)電量32658.41萬kw(截止10月底)。供熱量:201*年1月4月15日993264吉焦,201*年10月115333吉焦。2、201*年汽輪機專業(yè)大小共提558條,缺陷消缺率達98.2%。#1機于201*.06.05至201*.06.28日進行為期13天小修。#2機于201*.06.19至201*.07.14為期25天大修。其中包括公用系統(tǒng)10天。#1、#2機汽水系統(tǒng)加裝和更換的主要閥門總計36臺。
3、全年無一例人員傷亡和誤操事故。4、事故停機
201*年01月21日#1、#2機廠用電中斷,直接原因為151線路零序過流II段保護動作。
201*年01月29日#1機電磁閥壓力油管漏油,#1機緊急停機。201*年11月4日#2機差動保護動作,造成#2機主汽門關(guān)閉。直接原因為電氣檢修使用電焊機造成。
二、重大事故
1、201*.01.29#1機主油泵聯(lián)軸器齒輪損壞造成潤滑油壓低停機事故主要原因:(1)主油泵齒輪損壞的原因分三步:齒輪器罩子先脫開、齒輪器固定的6條螺絲松動、造成主油泵聯(lián)軸器齒輪打斷損壞。(2)從齒輪固定螺絲孔磨損痕跡現(xiàn)象看,懷疑安裝時固定螺絲少裝3個。螺絲止退片未裝合格,長時間在微振動情況下導致固定蓋螺絲退出造成聯(lián)接片斷裂,聯(lián)軸器齒損壞。(3)安裝檢修資料不齊全,無驗收單,無驗收依據(jù)。今后的防范措施:運行、檢修專業(yè)人員要對設(shè)備加強到現(xiàn)場用聽針細聽聲音,判斷設(shè)備是否有異常,總結(jié)經(jīng)驗,掌握設(shè)備的運行資料,提高技術(shù)水平;設(shè)備出現(xiàn)異常,應(yīng)徹底查出原因后再決定是否起停,不要采取未查清原因的情況下,以試運行的方法進行查找原因;本次潤滑油壓低未能聯(lián)起高壓油泵屬于不正,F(xiàn)象,熱工、電氣檢修人員要對各自保護回路認真查驗,進行消缺整改,確保運行正常;今后機組的大修、小修過程中要有驗收單和隱蔽工程驗收資料。三、人員培訓方面
201*年汽機專業(yè)人員在培訓方面整體取得收益,通過加強學習班管理、豐富大家的學習資料,每月進行月度考試和季度考試,各崗位人員在實際操作和理論基礎(chǔ)方面明顯有不同程度進步。考試成績直接與二次績效分配掛鉤,營造出良好的學習氛圍,增加了大家的學習動力。四、工作完成情況
汽機專業(yè)本著8S的管理思路和“333”管理辦法,以高安全、高效率、低成本的目標,嚴格務(wù)實的態(tài)度圓滿完成了201*年供電量和各項技術(shù)監(jiān)督的工作任務(wù),在201*年里我們的工作取得一定成績,我們應(yīng)該帶著謙虛認真的學習的態(tài)度,加強專業(yè)中每位員工的責任心,為了確保完成201*年工作任務(wù)提前做好計劃和安排準備,做一支敢于面對任何困難都迎難而上的領(lǐng)頭軍。
五、201*年工作重點和努力方向
結(jié)合201*年工作管理,汽機專業(yè)深入反思,仔細查找管理上的漏洞、工作中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題,爭取在下一年做到更好,是汽機專業(yè)在各項工作中更上一層樓。
1、重視安全教育,強化安全生產(chǎn)意識。堅持每輪班進行一次安全學習,以提高班組全體成員的安全意識,加深了解班員對事故原因的理解,杜絕各類不安全現(xiàn)象的發(fā)生。確保人生安全和設(shè)備安全。
2、加大對汽機各崗員工的培訓力度和技術(shù)練兵。采取技術(shù)問答、疑難問題講解、現(xiàn)場實操、系統(tǒng)圖實地講解、理論月考。同時利用機組大小修機會,了解設(shè)備的構(gòu)造和原理,提高大家的理論水平。
3、繼續(xù)堅持降本增效、節(jié)能降耗的原則,監(jiān)視好汽機專業(yè)的各項生產(chǎn)指標和節(jié)能指標。每天、每星期、每月并進行比對分析,發(fā)現(xiàn)指標參數(shù)比規(guī)定值偏大,及時查找原因,使機組在最有利、最經(jīng)濟狀態(tài)下運行。
總結(jié)201*年,對取得的成績我們要總結(jié)經(jīng)驗以便指導下年的工作,不足之處我們要分析,找到根源,進行很好的總結(jié)。以人為本、強化管理、努力拼搏將作為今后得管理理念,我們每個人都應(yīng)盡自己最大的努力去做好每件事情,相信我們201*年的各項工作會做的更好!
運行部汽機專業(yè)201*年11月19日
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