201*.10月份設(shè)備管理工作總結(jié)
球團廠201*年10月份設(shè)備管理
工作總結(jié)
一、設(shè)備運行情況
(一)10月份設(shè)備指標(biāo)完成情況:
月份指標(biāo)主體設(shè)備平均綜合作業(yè)率≥99%99.8%非計劃檢修時間≤8小時4.15設(shè)備故障率≤1.35%0.86%輔材消耗≤12元/噸成品536872.05元備注截至24日(二)設(shè)備運行情況統(tǒng)計
1.10月4日布料皮帶電滾筒電纜線滑線破碎處理過程中監(jiān)護不到位造成電纜線掛斷故障,非計劃檢修31分鐘。
2.10月4日布料小車頭輪高溫維護不到位造成軸承損壞,非計劃檢修37分鐘。
3.10月4日豎爐發(fā)生結(jié)塊工藝事故,停爐清理結(jié)塊時,設(shè)備維修系統(tǒng)同步進行設(shè)備檢修:更換布料皮帶電動滾筒、布料皮帶,補焊振動給料機及直料管漏水水箱、烘干水箱漏水處理,支撐加固,揚料板、導(dǎo)料板補焊、電場、電氣清灰。
4.10月8日豎爐再次發(fā)生結(jié)塊工藝事故,設(shè)備維修系統(tǒng)同步進行設(shè)備檢修:更換1#皮帶17米,更換電除塵風(fēng)機葉輪(更換后振動偏大,風(fēng)機無法適應(yīng)生產(chǎn)要求,再次進行更換,更換后東面軸承座軸向振動偏高到110um)。
5.10月18日帶冷機進行了定檢定修工作:更換托輪20件、及螺栓,11#皮帶更換16個托輥和1個皮帶架。
6.10月18日3#皮帶三角皮帶因維護部到位造成打滑故障停機,
非計劃停機70分鐘。
7.10月19日由于溫度過高,布料皮帶發(fā)生接頭燒損拉斷故障,導(dǎo)致非計劃停機111分鐘。
8.根據(jù)除塵風(fēng)機運行情況及豎爐蓋板磚吹穿情況,于10月19日進行檢修,同步處理:鏈板機更換鏈節(jié)5對,軸套10件,料斗5張,篩分更換上層篩棍10根,調(diào)整造球刮刀,更換1#造球機稀油站潤滑油。
二、設(shè)備基礎(chǔ)管理工作
本月以來,由于豎爐結(jié)塊、導(dǎo)風(fēng)墻蓋板磚燒穿等生產(chǎn)事故的發(fā)生,忙于設(shè)備搶修,設(shè)備基礎(chǔ)管理工作開展比較混亂,設(shè)備點巡檢、潤滑管理工作明顯下滑。
根據(jù)10月4日布料小車頭輪軸承損壞情況,設(shè)備系統(tǒng)制定了布料小車定檢定修計劃,并著重督促落實,運行近一個月,未發(fā)生因檢修維護不到位導(dǎo)致的設(shè)備故障。
由于3#電場的故障,加之爐內(nèi)粉塵較重,電除塵除塵效果明顯降低,除塵風(fēng)機使用磨損加大,風(fēng)機振動超過100um,為保證生產(chǎn)產(chǎn)量、質(zhì)量目標(biāo)的完成,設(shè)備系統(tǒng)采取重點監(jiān)護,強抓生產(chǎn)、維修點巡檢工作,由專人進行巡查、管理。
總結(jié)前期3#風(fēng)機密封缺油漏風(fēng)經(jīng)驗,本月以來,對3臺豎爐風(fēng)機安裝了潤滑分油器,方便崗位工對風(fēng)機密封進行潤滑,設(shè)備系統(tǒng)不定時抽查潤滑落實情況;齒輥密封、帶冷機、鏈板機的潤滑工作被列為設(shè)備點巡檢重點檢查內(nèi)容,在本月,未出現(xiàn)設(shè)備潤滑事故。
三、本月完成工作
1.完善污水處理池水泵設(shè),實現(xiàn)一用一備,同時增裝一臺臨時水泵,用于環(huán)衛(wèi)工沖掃道路及綠化,完善后污水得到循環(huán)利用,污水外排得到控制。
2.9月底完成3#羅茨鼓風(fēng)機大修工作,并于10月1日投入使用,運行1天后出現(xiàn)振動較大現(xiàn)象,經(jīng)檢查,風(fēng)機墊板存在一定缺陷,維修工段對該風(fēng)機地基進行澆筑及風(fēng)機水平進行校正,于19日投入使用,運行情況能滿足生產(chǎn)要求。
3.根據(jù)“降本增效”要求,球團電除塵風(fēng)機由變頻拖動改用工頻運行,1#豎爐風(fēng)機改用變頻運行。
4.鉗工修復(fù)皮帶托輥20件,篩分減速機2臺套、布料皮帶電動滾筒1套。
四、設(shè)備遺留隱患
1.帶冷機鏈節(jié)、托輪磨損,料斗因物料高溫而變形,帶冷機中段跑偏及漏料嚴(yán)重,隱患較大。
2.托料管常出現(xiàn)燒紅現(xiàn)象,振動給料機由于物料高溫?zé)龘p,漏料現(xiàn)象較頻繁,維修難度高、、負擔(dān)較重。
3.由于3#電場無法投用,除塵效果較差,除塵風(fēng)機東面軸承座縱向振動最大在118um,且電除塵風(fēng)機由變頻改用工頻拖動,風(fēng)機出現(xiàn)明顯振動后無法對轉(zhuǎn)速進行調(diào)整,現(xiàn)作為重點監(jiān)護設(shè)備。
4.豎爐導(dǎo)風(fēng)墻蓋板磚出現(xiàn)燒穿現(xiàn)象,更換后的蓋板磚尺寸較短,長期使用將影響小水梁使用壽命;導(dǎo)風(fēng)墻底層磚出現(xiàn)磨損燒穿現(xiàn)象,
長期超負荷生產(chǎn),導(dǎo)風(fēng)墻隱患較大。五、下一步工作計劃
1.提高設(shè)備點巡檢的力度與深度,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在隱患,對存在隱患逐一進行排查;強抓設(shè)備潤滑管理工作、把設(shè)備潤滑意識貫徹到員工,確保按裝備目標(biāo)完成。
2.于11月中旬前完成201*年中修項目、備件計劃的初定,交公司裝備科審核。
3.在11月上旬對設(shè)備管理資料進行收整,為本年度裝備內(nèi)審做好準(zhǔn)備。
4.進行一次檢修時長18小時左右的計劃檢修工作,重點處理3號電場、托料管問題,時間以公司安排倒電的時間同步。
5.開展設(shè)備修舊利廢、節(jié)能降耗工作,同時特別注意跑冒滴漏、長明燈、長流水現(xiàn)象的抽查。
擴展閱讀:鍋爐車間201*年10月份設(shè)備管理總結(jié)
鍋爐車間10月份設(shè)備管理總結(jié)
一、全月重點工作及關(guān)鍵設(shè)備運轉(zhuǎn)率和產(chǎn)量:
1、重點工作:1、4#鍋爐大修;2、13#球磨機小齒輪振動漏油
以及減速機漏油處理;3、14#送風(fēng)機震動清灰并作動平衡;4、7#鍋爐系統(tǒng)檢修:更換13#引風(fēng)機葉輪、輔機維護、安全閥校驗。2、關(guān)鍵設(shè)備運轉(zhuǎn)率:
名稱1#鍋爐2#鍋爐3#鍋爐4#鍋爐5#鍋爐6#鍋爐7#鍋爐運轉(zhuǎn)率(%)37.7863.06099.17100100100實產(chǎn)量100066.9443.9585.08對比上月1#鍋爐運轉(zhuǎn)率升高62.22%,2#鍋爐運轉(zhuǎn)率降低63.06(倒運),3#鍋爐運轉(zhuǎn)率升高66.94%,4#鍋爐運轉(zhuǎn)率降低55.22%(4#鍋爐大修),7#鍋爐運轉(zhuǎn)率降低14.92%(配合溶出檢修)。二、設(shè)備維護工作總結(jié)
1、設(shè)備現(xiàn)場衛(wèi)生治理:鍋爐全面清理;定置管理:無;設(shè)備標(biāo)識:無。2、設(shè)備的潤滑管理:7#8#稀油站換油、4#鍋爐全部轉(zhuǎn)機更換潤滑油品;
3、無泄漏工廠鞏固:7#8#球磨機進出口貼補、4#鍋爐三次風(fēng)管道及風(fēng)門更換、7#球磨機更換整體襯板、11#球磨機入口漏煤處理;4、設(shè)備點檢:
日常點檢發(fā)現(xiàn)問題數(shù)59處理問題數(shù)59專業(yè)定期點檢發(fā)現(xiàn)問題數(shù)16處理問題數(shù)16檢測臺次數(shù)0精密點檢發(fā)現(xiàn)問題數(shù)0處理問題數(shù)05、鍋爐設(shè)備系統(tǒng)存在問題:
名稱存在問題控制措施1#鍋爐集中改造后的運行2#鍋爐備用3#鍋爐集中改造后的運行4#鍋爐大修中5#鍋爐運行正常6#鍋爐運行正常7#鍋爐零米地平無排水措施設(shè)備事故分析及總結(jié):無。三、設(shè)備檢修工作總結(jié):
1、大修:4#鍋爐大修進行中;2、月度常規(guī)檢修:7#鍋爐系統(tǒng)檢修。四、其他工作:無。五、主要亮點與不足:
匯報廠部集中消缺1、亮點:組織兩人次協(xié)助外單位進行檢修。2、不足:無。
下月工作重點:1、4#鍋爐大修后啟動;2、冬季五防工作
鍋爐車間
201*.10.26
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