201*年終總結(jié)報告
201*年倉庫年終總結(jié)報告
201*年轉(zhuǎn)瞬即逝,201*年迎面而來.回想過去,面對眼前,展望未來!有進(jìn)步的喜悅,亦有工作中失誤的愧疚.用心思量總結(jié)工作當(dāng)中的利弊、得失。從教訓(xùn)中得出經(jīng)驗,為以后的工作做好更充分的計劃準(zhǔn)備。201*年倉庫管理年終總結(jié)報告如下:
一.工作回顧與經(jīng)驗總結(jié):
201*年工作中主要的改善事項:
1.針對于倉儲規(guī)劃的不明確,做了一個相應(yīng)的倉儲區(qū)域規(guī)劃整改方案圖。對物料現(xiàn)場的大面積區(qū)域劃分進(jìn)了相應(yīng)的調(diào)整再次細(xì)分與標(biāo)識,以更有利于現(xiàn)場物料管理。輔助材料重新整理分類,目前是按類別,按用途做到大體一致,以便于很快的查找和發(fā)貨;瘜W(xué)品倉庫的區(qū)域劃分也漸漸明確,涂料類,油脂類和焊絲都是單獨分開按區(qū)域存放。
2.避免在發(fā)料過程中存在找不到料,及找料時間太長,為了提高工作效率,把每一種物品的庫位表都重新核對,對于部分庫位沒有做庫位表的,及時補上和更新,現(xiàn)所有貨架都已貼上了庫位表。
3.在與采購的協(xié)作溝通的情況,逐步加強了對物料來料規(guī)模、到料時間的控制,倉儲根據(jù)實際情況,只在月底20號做一次批量采購,給采購留出大量的時間來詢價和采購。
4.化學(xué)品倉庫安全通道和安全標(biāo)示都已完成,增加了一個簡單的管理面板,內(nèi)容包括各類化學(xué)品的MSDS,5S要求和事故預(yù)防安全措施等信息,重點管理,安全第一。
5.整理并完善了各類物料的電子臺賬,主要對主料的每一次進(jìn)貨做到一一登帳,分類管理,做到知道每一根管體,每一個接頭的來源和去向,嚴(yán)格控制產(chǎn)品的流向,避免發(fā)貨失誤。
6.倉庫各類制度的相繼完善,領(lǐng)料程序,退庫程序都在慢慢完善,清查倉庫最新的文檔,按類分好,做好標(biāo)示和目錄,做到查閱方便,審核簡單。7.根據(jù)具體情況確定了倉庫的最低庫存量,方便以后采購。8.積極推行倉庫5S,組織和學(xué)習(xí)5S,深入到日常的工作中。
9.整理倉庫周邊環(huán)境,把不用的物料全部處理,其他的轉(zhuǎn)移按類分好擺放整齊。
10.倉庫對物料的每周巡檢,對主料的每月盤點都是嚴(yán)格按要求來做,做好記錄,找出問題點然后一一改善。
二.工作中的問題與不足:
1.對輔助材料的供應(yīng)商沒有完全把關(guān),質(zhì)量檢查情況力度不大。以后倉庫會制定《供應(yīng)商服務(wù)反饋表》,每月統(tǒng)計供應(yīng)商的送貨次數(shù),誤差次數(shù)和質(zhì)量情況,評估供應(yīng)商的服務(wù)態(tài)度然后反饋給采購,給采購提供更多的信息。2.執(zhí)行力還欠缺,特別是對于輔料發(fā)放控制得不是很嚴(yán)格,存在紕漏。3.輔助材料的管理還沒有完善,區(qū)域劃分也還沒有得到細(xì)分。對于工具的發(fā)放,勞防用品的發(fā)放倉庫會做出更加完善的記錄。
4.耐心不夠,對于需要長時間整改的問題會出現(xiàn)慢慢淡化的情況,以后會對每一個問題點制定工作步驟和完成時間,克服這一問題。
三.工作崗位的計劃:1.注重形象,努力的完成好本職工作,每天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。2.現(xiàn)代企業(yè)的競爭已到白熱化,單一的工作技能不能滿足企業(yè)的需要,自己爭取在新的一年里多加學(xué)習(xí)做到懂得更多,做得更好!雖然一直在學(xué)習(xí)物流管理方面的時情,因為沒有實踐所以顯得很生疏。英語方面要繼續(xù)學(xué)習(xí),現(xiàn)在雖然能聽懂和交流,但是對于表達(dá)還是不流暢,下一年在英文方面要做到表達(dá)流利,思路清晰。
3.多與同事溝通,保持良好的溝通方式,吸取好的建議。悉心聽取領(lǐng)導(dǎo)的點評,對自己不好的做法即時予以改正。
4.努力提高倉管操作技能水平,爭取倉管員每月的工作失誤次數(shù)不大于1次。5.物料現(xiàn)場所有標(biāo)識清晰,明確,要求倉管員發(fā)料一定要做到批次管理(先進(jìn)先出)
6.倉儲發(fā)料不及時率每月不大于1次。
7.對供應(yīng)商物料進(jìn)倉數(shù)量嚴(yán)把關(guān),加大對供應(yīng)商的抽檢力度,對于存在異常的所有供應(yīng)商統(tǒng)計在冊,為公司對供應(yīng)商的評審提供有力的依據(jù)。8.現(xiàn)場管理與目視化管理的不斷完善與維持。
9.時時做好倉庫的6S工作,保持環(huán)境整潔,所存放的物料井然有序。10.嚴(yán)格控制不合格品,防止不合格品流入生產(chǎn)線。11.月末盤點嚴(yán)格執(zhí)行,做到帳,物,卡一致。12.完善各種制度,以后嚴(yán)格按制度進(jìn)行。
四.建議
1.公司的團隊合作不是很強。當(dāng)出現(xiàn)某一問題時,我們應(yīng)該先解決問題然后再查找問題的責(zé)任人,而不是一味的推卸責(zé)任和找其他人的原因。
2.可行性制度不夠明確,執(zhí)行力不夠強。我們建立了太多的制度,但是很少有人考究制度的可行性,所以到最后執(zhí)行起來特別難,以至于到最后完全沒有按制度來進(jìn)行的也有。所以體系中所有的制度應(yīng)該是可行的并且還要是高效的,這樣才會減少推行的阻力,加快推行的速度。3.我以前是學(xué)工業(yè)工程的,所以對生產(chǎn)上的協(xié)調(diào)問題比較感興趣。我們公司的人,機,物在協(xié)調(diào)上還沒有多少人關(guān)注。人等機,機等人,人等物的情況不在少數(shù),我們沒有人去計算8小時中有效的工作時間是多少,所以我們的節(jié)拍,我們的額定生產(chǎn)量都在隨著各種原因在變化。
4.建議公司開展一個持續(xù)改進(jìn)活動,把這種理念注入在每個人的心里,設(shè)立一個持續(xù)改進(jìn)意見箱,讓公司的全體員工不管是對于怎么減少成本,怎么提高效率,怎么提高工作舒適性等等一系列的問題都有自己的看法,持續(xù)改進(jìn)才能永恒發(fā)展。
總之,倉庫能在現(xiàn)實情況中不斷的改善是離不開各位領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)及各位同事的大力支持和配合,在揮手昨天的時刻,我們將迎來新的一年,對過去取得的成績,將不驕不躁,腳踏實地一步一個腳印走下去,對過去的不足,將不懈的努力爭取做到最好,我們將會用行動來證明我們的努力,我們更加清楚獲取不是靠輝煌的方式,而是靠不斷的努力。附201*年上半年工作計劃表
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201*年度工作總結(jié)及201*年計劃
201*年已過去,再回首,思考亦多,感慨亦多,收獲亦多!懊Σ⑹斋@著,累并快樂著”成了心曲的主旋律,常鳴耳盼。對我而言,201*年的工作是難忘、印記最深的一年。工作內(nèi)容的轉(zhuǎn)換,連帶著工作思想、方法等一系列的適應(yīng)與調(diào)整,(包括工作上的適應(yīng)與心態(tài)上的調(diào)整)壓力帶來了累的感覺,累中也融進(jìn)了收獲的快樂。在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持下,在各位同事的密切配合下,較好地完成了自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交下來的其它工作,F(xiàn)簡要回顧總結(jié)如下:
從201*年2月份我接管LCDI總裝管理工作,從對產(chǎn)品的一知半解到熟悉整個作業(yè)流程和客戶要求,這期間讓我學(xué)習(xí)到了不少知識;同時也感受到伴隨而來的壓力“有壓力才有動力”這句話,我早已聽過,但真正的把壓力轉(zhuǎn)為動力這期間要付出一定的努力才能換來。一、日常工作:
1.參與《質(zhì)量角活動》分析及處理,參與55次,已結(jié)案55次,例如:201*年10月19日,制程中發(fā)現(xiàn)C180成品測試第二項不過現(xiàn)象,不良率1.2%,此問題及時反饋QE,其分析原因為:①因保險絲未插到位及保險絲插件后歪斜靠近散熱片,超聲波焊接后,保險絲與三極管引腳接觸,測試時將RF1燒壞,②康銅電阻引腳尺寸標(biāo)準(zhǔn)為3.5-3.7mm,實測為4.45mm,其焊接面的康銅電阻引腳尺寸為2.5mm,大于M7高度2.3mm,超聲波焊接后造成保險絲與三極管引腳接觸,測試時將RF1燒壞。在各責(zé)任人積極努力配合下,均已結(jié)案,使不良品能夠及時的得到控制及改善,確保產(chǎn)品出廠合格。
改善措施如下:①注塑修模對塑殼上蓋加一擋板使保險絲與散熱片隔離開。②康銅電阻來料引腳尺寸不符合圖紙要求,反饋供應(yīng)商立即進(jìn)行整改。
通過巡檢對改善措施的驗證,201*年10月30日,制程中通電響的不良率為0.1%,問題在第一時間到解決,通過參與《質(zhì)量角活動》使我對分析產(chǎn)品的能力得到很大的提高。
2.參與品質(zhì)品質(zhì)異常處理,全年QC共開出品質(zhì)異常處理單70份,已結(jié)案65份,未結(jié)案5份,未結(jié)案問題如下:
①1月10日LCDI插件線在剝屏蔽線時發(fā)現(xiàn)有剝傷屏蔽線現(xiàn)象,生產(chǎn)30000pcs挑出不良867pcs,比例占:2.89%,經(jīng)分析為來料電子線偏芯導(dǎo)致;
②10月12日,總裝13#線生產(chǎn)065客戶G1501L-WH產(chǎn)品在100%、包裝通斷測試工位發(fā)現(xiàn)有插頭片不亮,不良率0.84%;經(jīng)分析為銀點有異物;
③11月2日,二車間繞線組在生產(chǎn)06GFCICT1繞線時發(fā)現(xiàn)CT1有繞反現(xiàn)象,生產(chǎn)4082pcs中有73pcs,不良率1.78%、經(jīng)分析為來料CT1與CT2顏色一致;
④11月4日,一車間補焊線在調(diào)試06GFCI機芯組件時發(fā)現(xiàn)有連跳現(xiàn)象,跟蹤生產(chǎn)6000pcs中有43pcs,不良率0.72%,經(jīng)分析為來料CT1與CT2顏色一致;
⑤11月12日,LCDI總裝12#線生產(chǎn)25客戶232836240V/15A產(chǎn)品時,在裝插頭片工序發(fā)現(xiàn)B型插頭片有難裝現(xiàn)象,不良率20%,經(jīng)分析插頭片與動觸臂架配全問題;二、協(xié)助產(chǎn)線提出合理化建議:
10月05日,原06版LCDI脫扣線圈架組件在一車間插件流水線操作時,線圈架
因受外力影響導(dǎo)致其它電子元器件高翹且易脫落現(xiàn)象,經(jīng)與制造部工藝科溝通將06版LCDI脫扣線圈架組件移至二車間繞線組作為前道工序加工完成,有效的減少了因受外力影響導(dǎo)致其它電子元器件高翹且易脫落現(xiàn)象。
11月25日,原06版LCDI外箱上商檢用的批次號由以前的用紙打印然后用膠帶貼于外箱上,現(xiàn)將印章方式蓋在外箱原貼標(biāo)簽的位置,通過后續(xù)驗證,此方法大大提高了此工序的工作效率及降低了成本。
三、201*年度機芯組件入庫抽檢達(dá)標(biāo)情況:
1.201*年度機芯組件入庫抽檢匯總:機芯組件生產(chǎn)3586106pcs,抽檢618128pcs,抽檢不良數(shù)2314pcs,合格率為99.63%,具體指標(biāo)如下圖所示:
90.00%85.00%合格率目標(biāo)差值100.00%95.00%06GFCI98.41%98.50%-0.09%08GFCI99.28%98.50%0.78%06LCDI99.75%98.50%1.25%08PRCD98.24%98.50%-0.26%C18098.76%98.60%0.16%不達(dá)標(biāo)主要表現(xiàn)在以下幾個方面:a.焊點虛焊不良:
原因分析:來料動觸頭引腳氧化,造成焊接不良,
對策:對于庫存周期超過規(guī)定期限時,外檢必需進(jìn)行重檢,發(fā)現(xiàn)有氧化現(xiàn)象,通知采購
外發(fā)酸洗。
b.部件變形/高翹:(動、靜觸頭、輔助動/靜觸頭、銀點有間隙):原因分析:①來料變形,②插件不到位,使元器件浮高。改善對策:①反饋供應(yīng)商進(jìn)行整改。
②車間組長對插件員工進(jìn)行宣導(dǎo)此不良現(xiàn)象,對員工進(jìn)行定期培訓(xùn),并做好自檢;
c.插件不到位:(線圈架、磁環(huán)):原因分析:①工裝夾具損壞,沒有及時更換,造成過波峰焊時浮高,
②插件不到位,使元器件浮高。
改善對策:①發(fā)現(xiàn)此夾具損壞,立即進(jìn)行更換;
②車間組長對插件員工進(jìn)行宣導(dǎo)此不良現(xiàn)象,對員工進(jìn)行定期培訓(xùn),并做好自檢.
2.201*年度機芯組件入庫抽檢06GFCI/08GFCI/LCDI/PRCD/C180月匯總?cè)缦聢D所示:
06GFCI機芯組件入庫抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
08GFCI機芯組件入庫抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
LCDI機芯組件入庫抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
PRCD機芯組件入庫抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
C180機芯組件入庫抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
四、201*年度成品抽檢達(dá)標(biāo)情況:
1.11年度成品抽檢匯總:生產(chǎn)3785799pcs,抽檢194824pcs,抽檢不良數(shù)2773pcs,09年度成品抽檢比對圖合格率為98.58%,具體指標(biāo)如下圖所示:100.00%95.00%90.00%85.00%合格率目標(biāo)差值06GFCI98.81%98.50%0.31%08GFCI96.90%98.50%-1.60%06LCDI98.76%98.50%0.26%08PRCD98.61%98.50%0.11%C18098.98%99.50%-0.52%不達(dá)標(biāo)主要表現(xiàn)在以下幾個方面:a.08版GFCI有通電響現(xiàn)象:
原因分析:①補焊外觀檢作業(yè)疏忽,沒有將靜觸頭變形進(jìn)行修正,流入總裝。
②插件線擰輔助靜觸頭工序,手扶輔助靜觸頭銀點處可能會造成變形。③對來料輔助靜觸頭全檢500pcs,發(fā)現(xiàn)有2只變形,不良率為0.4%。
改善對策:①車間組長在早會上對輔助靜觸頭變形給補焊、外觀檢驗人員進(jìn)行宣導(dǎo);巡
檢人員將此項目作為重點檢驗項目進(jìn)行控制。
②插件線擰輔助靜觸頭人員,必須做到不可用力壓輔助靜觸頭。③對策供應(yīng)商立即進(jìn)行整改。b.08GFCI彩盒不良:
原因分析:①彩盒天窗剪腳不齊,導(dǎo)致面板有劃傷現(xiàn)象。
②彩盒表面有壓痕、掉色、印刷偏移、中間無天窗等不良現(xiàn)象。
改善對策:①同批次的庫存彩盒對以上不良現(xiàn)象,采購部主導(dǎo)進(jìn)行挑選,挑出的不良品
統(tǒng)一送供應(yīng)商更換,挑選工時反饋供應(yīng)商。
②產(chǎn)品抽檢不良品,按照《FQC檢驗規(guī)范》進(jìn)行判定,車間巡檢并監(jiān)督返工情況,嚴(yán)格控制不良品流入下一工序。
③反饋供應(yīng)商立即整改:對要求高質(zhì)量包裝的小訂單產(chǎn)品,同市場部溝通,使用白色材質(zhì)印刷;批量訂單使用的彩盒更換(紫月印務(wù))廠商進(jìn)行生產(chǎn)。
c.08GFCI面板劃傷:
原因分析:①注塑來料面板劃傷;三車間包裝人員沒有做到自檢,將不良品流入下工序。
②包裝人員作業(yè)疏忽,造成面板螺釘和熔斷標(biāo)貼漏裝。
改善對策:QE/工藝科對注塑車間在生產(chǎn)時進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo),教育員工做到輕拿輕放,并
申請裝面板的塑殼進(jìn)行保護(hù)面板劃傷。
d.C180:187W-189W不吸合。
原因分析:①保險絲歪倒在散熱片上,造成短路,通電后RF1燒壞。。改善對策:①測試不良品送維修室進(jìn)行維修。
②補焊外觀檢驗人員對保險絲歪不良現(xiàn)象,重點進(jìn)行檢驗。
③技術(shù)部將上蓋增加隔層,裝配后使保險絲與散熱片隔離,防止接觸造成短路。
2.201*年度成品抽檢06GFCI/08GFCI/LCDI/PRCD/C180月匯總?cè)缦聢D所示:06GFCI成品抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
08GFCI成品抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
LCDI成品抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
PRCD成品抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
C180成品抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
C180成品抽檢每月達(dá)標(biāo)匯總情況
五、培訓(xùn)資料及檢驗資料的建立:
1.在今年6月份,檢驗員流失,陸續(xù)招了新的檢驗員,為了能讓檢驗員,更好的掌握各種
檢驗量具,于是編寫了《測量器具、設(shè)備儀器使用培訓(xùn)資料》,
2.為了讓每個檢驗員能更便捷的對客個客戶要求進(jìn)行速查檢驗,于是編寫了《08GFCI客
戶明細(xì)》和《PRCD客戶明細(xì)》資料。
3.協(xié)助QE編寫《06LCDI機芯組件檢驗指導(dǎo)書》、《06GFCI機芯組件檢驗指導(dǎo)書》、《08GFCI
機芯組件檢驗指導(dǎo)書》、《SMT貼片檢驗指導(dǎo)書》。
4.對所有檢驗文件夾建立《部門文件管理索引表》進(jìn)行了分類管理。六、對在職員工培訓(xùn)和新員工的培訓(xùn):
1.對在職的巡檢進(jìn)行互相輪崗,現(xiàn)有的在職巡檢至少會2個崗位以上,有效的提高各檢驗
員的檢驗技能及業(yè)務(wù)水平,對于人員的調(diào)配安排起到積極的作用。2.對新員工根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)制定的培訓(xùn)計劃對新員工進(jìn)行有計劃的培訓(xùn),分別安排到不同的班組進(jìn)行培訓(xùn),有效的提高檢驗員的檢驗技能,使新員工能很快的投入到工作中。七、建立機芯組件及各零部件封樣。
從201*年3月開始陸續(xù)對LCDI、PRCD、C180、08GFCI機芯組件產(chǎn)品及調(diào)試崗位點檢的封樣并建立電子檔,便于對封樣過期的產(chǎn)品及時的更新。確保機器在穩(wěn)定的狀態(tài)下測試出合格的產(chǎn)品。從201*年4月開始公司逐漸進(jìn)入淡季,在這期間,對各產(chǎn)品的零部件進(jìn)行收集封樣,便于在零部件出現(xiàn)異常時及時與封樣進(jìn)行對比,對分析問題時起到了重要作用。八、201*年LCDI/GFCI/PRCD/C180接到客訴23次,總結(jié)起來我們所發(fā)生的問題均是因為人員疏忽所造成的,23次客訴是給我們的警鐘,在處理品質(zhì)問題時巡檢員夠通能力還不夠,在一些細(xì)節(jié)方面上做得不夠好,同時也說明我們在管理上的欠缺,我們需要在工作中不斷學(xué)習(xí)加強專業(yè)知識。
回望201*年我們還有很多做得不夠,201*年是一個嶄新的開始,也意味著新的挑戰(zhàn)到來,如何在新的一年讓品質(zhì)更上一層樓,計劃從以下幾個方面展開:
1、溝通管理。加強巡檢、組長與產(chǎn)線作業(yè)員,組長,主任之間的溝通,建立每個員工應(yīng)
有的責(zé)任感和良好的行為習(xí)慣,培養(yǎng)巡檢工作必須的技能,給作業(yè)員講解認(rèn)識多種產(chǎn)品物料以來保證工作中不出錯,將錯誤扼殺在萌芽狀態(tài),如:作業(yè)員養(yǎng)成指套、手套、防靜電一坐在座位上就戴習(xí)慣。
2、執(zhí)行力。堅持工作原則,凡是早會上宣導(dǎo)過的東西,就一定執(zhí)行下去,并在任務(wù)完成
后去檢查,在201*年有很多還是做得不足,比如:產(chǎn)線出現(xiàn)問題,只是單一的處理了,有些并沒有形成書面化,沒有開返工單,處罰單,在201*年這我一定帶領(lǐng)班組把書面化執(zhí)行下去。
3、培訓(xùn)。找個時間,每月最少一次,給各巡檢員進(jìn)行“基礎(chǔ)技能培訓(xùn)”有時往往是最基本
的反而更不會,在201*年一定要讓所有檢驗員都會,另計劃申請一些外部較專業(yè)的品管知識培訓(xùn),如(QC七大手法)等。。來提高提高各檢驗人員的檢驗技能及業(yè)務(wù)水平。4、點檢。防靜電點檢工作,100%測試臺點檢工作,通斷測試點檢,波峰焊點檢、錫爐點、
烙鐵點,等相關(guān)設(shè)備點檢,由現(xiàn)在的確認(rèn)記錄,到以后的每周自已動手點檢一次,作到引導(dǎo)作業(yè)員把點檢工作重示起來,讓每個員工養(yǎng)成習(xí)慣。
5、積極性。計劃每個月找個時間和各個檢驗員及組長開個內(nèi)部溝通會議,談?wù)勔粋月下來
每個人的工作情況,放松心情的交談,談工作、及家庭、學(xué)習(xí)、讓每個巡檢員覺得品管是一個大家庭,精誠團結(jié),提高各檢驗的檢驗積極性,借此新春佳節(jié)之際,預(yù)祝各位領(lǐng)導(dǎo):
新春愉快!萬事如意!恭喜發(fā)財!
總結(jié)人:梁國昌
201*年1月6日
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